高压变频器在发电厂凝结水泵上的应用
“gannilao78”通过精心收集,向本站投稿了4篇高压变频器在发电厂凝结水泵上的应用,以下是小编为大家准备的高压变频器在发电厂凝结水泵上的应用,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
篇1:高压变频器在发电厂凝结水泵上的应用
本文以国产多电平型高压变频器在国电滦河发电厂凝结水泵的应用为例,分别对凝结水泵应用高压变频器前后的运行工况、基本原理及注意事项进行阐述,并通过电耗对比试验,对凝结水泵变频调节和传统的挡板调节的节能效果比对,近而说明,发电厂采用国产高压变频器对凝结水泵等设备进行调速节能改造的应用方法,并具有投资省,见效快等特点。
国电滦河发电厂位于河北省承德市,拥有二台100M W国产凝汽式汽轮发电机组。分别于1993、投入运行。3月,国电滦河发电厂对大批设备进行变频改造。采用北京HARSVERT- A06/130高压变频器,用于二台100M W机组的凝结水泵改造项目。目前,凝结水泵变频器运行稳定,节能效果明显。
1 凝结水泵的运行工况
在汽轮机内做完功的蒸汽在凝汽器冷却凝结之后,集中在热水井中,这时凝结水泵的作用是把凝结水及时地送往除氧器中。维持凝结水泵连续、稳定运行是保持电厂安全、经济生产的一个重要方面。
监视、调整凝汽器内的水位是凝结水泵运行中的一项主要工作。在正常运行状态下,凝汽器内的水位不能过高或过低。当机组负荷升高时,凝结水量增加,凝汽器内的水位相应上升。当机组负荷降低时,凝汽器内水位相应降低。
凝结泵电机为6KV/1000KW电机,设计有一定裕量。每台机组配备二台凝结泵,一台运行,一台备用。
没有使用变频器之前,凝汽器内的水位调整是通过改变凝结水泵出口阀门的开度进行的,调节线性度差,大量能量在阀门上损耗。同时由于频繁的对阀门进行操作,导致阀门的可靠性下降,影响机组的稳定运行。
使用高压变频器后,凝结水泵出口阀门全部打开,通过调节变频器的输出频率改变电机的转速,达到调节出口流量满足运行工况的要求。
2 HARSVERT-A06/130型高压变频器原理及特点
Harsvert-A系列高压变频器采用单元串联多电平PWM拓扑结构(简称CSML)。由若干个低压P W M变频功率单元串联的方式实现直接高压输出,高压主回路与控制器之间为光纤连接,安全可靠;精确的故障报警保护;具有电力电子保护和工业电气保护功能,保证变频器和电机在正常运行和故障时的安全可靠。
采用功率单元串联,而不是功率器件串联,器件承受的最高电压为单元内直流母线的电压,器件不必串联,不存在器件串联引起的均压问题。直接使用低压IG BT功率模块,器件工作在低压状态,不易发生故障;6kv变频器共使用42对1200V低压I G BT,低压IG BT门极驱动功率较低,驱动电路非常简单,开关频率很低,不必采取均压电路和浪涌吸收电路,系统效率高,同时功率单元采用电容滤波的结构,总体技术成熟可靠。 变频器可以承受30%的电源电压下降而继续运行,变频器的6K V主电源完全失电时,变频器可以在3秒内不停机,能够全面满足变频器动力母线切换时不停机的需要。另外6KV主电源欠压时可不停机,自动降额,电压正常后再恢复到原来速度。采用二极管不可控整流电路结构,变频器对浪涌电压的承受能力较强,雷击或开关操作引起的浪涌电压可以经过变压器(变压器的阻抗一般为 8%左右)产生浪涌电流,经过功率单元的整流二极管,给滤波电容充电,滤波电容足以吸收进入到单元内的浪涌能量,另外变压器一次侧安装了压敏电阻浪涌吸收装置,起到进一步保护作用,
功率单元为多极模块串联,某个模块发生故障时自动旁路运行,便于现场采取对应措施;即在每个功率单元输出端之间并联旁路电路,当功率单元故障时,封锁对应功率单元IGBT的触发信号,然后让旁路SCR导通,保证电机电流能通过,仍形成通路,大大提高了系统运行的可靠性。
电机可实现软启动、软制动,转速自动控制;启动电流小于电机的额定电流;电机启动时间可连续可调,减少了对电网影响。变频器预装具有自主版权的全中文操作和监控软件,本机及远程启停操作、功能设定、参数设定、故障查询、运行记录查询等均采用全中文的WINDOWS操作界面;配备12.1"彩色液晶触摸显示屏,可实现完整的通用变频器参数设定功能,可打印输出运行报表;调整触摸式面板,可随时显示电压及电流波形、频率和电机转速,可非常直观地显示电机在任何时间的实时状态;具有很强的诊断、指示能力:可检测变频器各部分的运行状态,完整的故障监测电路、精确的故障定位,所有的功率模块均为智能化设计,当有故障发生时,将故障信息返回到主控单元中,主控单元会及时将主要功率元件I G BT关断,保护主电路,同时在中文人机界面上精确定位显示故障位置、类别,使故障点一目了然,适应于一般操作工人和维护人员的技能水平。
采用外部模拟信号控制变频器输出频率时(变频器作为DCS的执行机构),如果发生模拟信号掉线或短路时,变频器可以提供报警信号,同时保持原有输出频率不变。变频器控制电源可接收交流220V和直流220V输入,并配备有UPS,在控制电源发生故障时可以继续运行,同时提供报警。
3 应注意的问题
凝结水母管压力不能过低,以防止空气由排水阀经凝结水再循环管进入凝汽器中,而破坏真空。在凝结水再循环管处,当除氧器侧的压力大于凝结水母管水压时,则除氧器内的汽、水要通过再循环管返回凝汽器,这将使凝结水母管发生水击。因此。变频运行时凝结泵出口阀门调整门开度不能为100%。
4 节能效果
为比较变速调节和传统的挡板调节凝结泵电耗情况,确定其节能效果,于205月17日对#6机组的#1凝结泵变频装置作了电耗对比试验,机组在 100MW、75MW、50MW负荷下运行时,变频调节比传统的挡板调节分别节电470k W、611k W、631kW,节电幅度为47.4%、70.8%、78.4%。变频调节节能效果明显,具体数值见下表:试验数据表。
根据试验结果计算,#6机组凝结泵变频器全年节电量为4639MWh,按照每1MWh上网电量310元计算,全年可获经济效益143.8万元,一年半即可收回全部投资,经济效益十分显著。而且减少了对截门的冲刷,保持了系统恒定的水压。
5 总结
高压交流变频调速技术是90年代迅速发展起来的一种新型电力传动调速技术,应用了先进的电力电子技术、计算机控制技术、现代通信技术和高压电气、电机拖动技术等综合性学科领域的最新成果,其技术和性能胜过以往其它任何一种调速方式。通过多年的不断努力,国产高压变频器的性能、可靠性已经有了很大提高,今后必将有更宽阔的舞台。
篇2:高压变频器在电厂水泵节能改造上的应用
1 引言
采用新型高压大功率电力电子器件、直接“高-高”方式的高压变频器,具有体积小、效率高、结构简单、运行可靠等特点,变频器装置采用不可控24脉冲移相整流和全控器件进行开关调制,具有很高的输入侧功率因数、优良的调速性能和转矩控制性能。高压变频器通过改变电动机运行频率,在很宽的转速范围内进行高效率的转速调节,可以取得很好的节电效果,在风机和水泵的节能改造上已经得到广泛验证。
国电双鸭山发电厂3、4号机为210MW火电机组,和3、4号机组配备有6台6kV/570kW灰浆泵电机,电机型号JS512-8,额定电流69A,额定转速730r/min。其中,6#灰浆泵是二级泵,和5#灰浆泵配合使用。在安装变频器之前,6#灰浆泵是根据前池液面的高度决定启、停电机。这样就存在两方面问题:一方面为了适应生产工艺要求,需要每天根据前池液位和冲灰管的需要不断切换、启停电机,前池液位高度得不到很好控制,而且频繁工频启动电机对电机造成很大冲击; 另一方面存在节流损失,造成电能的浪费。为了进一步优化灰浆泵运行工况,节省电能,所以对6#灰浆泵电机进行高压变频改造。
6#灰浆泵电机在高压变频器改造之后,通过调整6#灰浆泵变频器的运行频率(电机转速)来调整前池液面的高度,这样5#灰浆泵可以一直在最佳效率下工频运行,从而减少了操作6#灰浆泵开关的分合次数,减小了电机工频启动造成的冲击,进一步优化了生产工艺,并且节省了电能。
2 灰浆泵运行工艺和变频改造技术方案
2.1 6#灰浆泵运行情况及变频改造技术方案
(1) 在灰浆泵运行现场,变频器到电机之间的高压电缆经常发生单相对地放电或单相直接接地的情况。在这种情况下,要保证不能损坏变频器,并且变频器要能发出报警停机信号以便现场人员及时处理。因此,要求变频器输出能承受单相接地的能力,相应变频器的输出滤波器电容中性点不能直接接地,而是需要通过电容接地。
(2) 由于6#灰浆泵属于二级泵,所以在启动6#灰浆泵变频器运行之前,5#一级灰浆泵通常已经在运行,将会推动6#灰浆泵电机运转,变频器相当于飞车启动。所以变频器启动时需实时检测电机运行频率,根据该运行频率带动电机启动。
(3) 6#灰浆泵变频运行要求能对前池液位高度闭环控制,自动调节电机的转速。
(4) 由于灰浆泵运行时,在前池液位很低的时候有可能造成负荷过大甚至堵转的情况,因此要求变频器有过载能力以及过流保护措施。
综合上述因素,从目前国内、外主要的两种高压变频器拓扑结构中,选择基于IGCT的三电平中性点箝位的拓扑结构。三电平拓扑结构具有以下优点:开关功率器件数少、IGCT开关电流大、过流能力强、结构简单、可靠性高、适合负载冲击较大的应用场合。
在控制方面,灰浆泵前池液位设置压力式水位传感器,将测量得到水位高度信号,变换为4~20mA标准信号,由电流环接口送给变频器; 变频器计算出当前水位与控制水位之间的偏差,通过变频器内置的数字PID调节器改变变频器的输出频率,调节电动机的转速,进而控制灰浆泵前池液位的高度。
2.2 三电平中点箝位电路原理结构图
基于IGCT的三电平中性点箝位的高压变频器结构简单,主体由整流器、逆变器和滤波器组成。如图1所示,整流器采用24脉冲不控整流,由移相15°的24 脉波移相整流变压器和四重三相整流桥构成,这样可以满足对输入端的电流谐波要求,
直流环节由共模电抗、IGCT保护及充电限流电阻和直流电容(C1、 C2)构成。
三电平逆变器由di/dt吸收电路(由阳极电抗及嵌位电路组成)和12个IGCT组件构成的三电平逆变桥组成。
三电平结构的变频器需要拖动6kV电机,所以变频器直流母线电压需要10kV。实际运行时,两个处于关断状态的功率组件需要承受10kV的电压,这样每个组件要承受5kV。在主开关功率器件IGCT工作耐压只有4.5kV的条件下,需要采用两只串联的方式组成一个功率组件。
变频器内置输出滤波器由三相滤波电抗(La、Lb、Lc)和三相滤波电容(Ca、Cb、Cc、Cn)构成。滤波器使变频器输出到电机的电压和电流波形更加接近正弦波,而不需要电动机降容使用。
高压变频器内部采用无熔断器结构,电路的主保护主要由保护IGCT来实现,其动作时间在μs级。
2.3 新一代高压变频器控制系统的改进
我公司第一代变频器采用工控机进行信号处理,控制的实时性得不到保证。由于变频器要采用优化的PWM控制算法控制电机,需要主控系统控制器具有更高的运行速度和处理能力、更大的存储器和外部信号处理端口、具备浮点运算的能力。因此,新一代的变频器控制器选用浮点数字信号处理器DSP和大规模集成电路的 FPGA相结合的方案,DSP主要负责采集的信息和运算处理,FPGA根据处理结果转化为相应的控制脉冲,控制实时性大大提高。图2是新一代高压变频器主控板的硬件框图,它与第一代控制器相比,更能适应高性能的矢量控制算法的要求。
3 II期6#灰浆泵高压变频器现场调试运行和节能分析
3.1 变频器系统的控制调试
灰浆泵的流量是根据机组的负荷大小和冲灰工艺需求控制的,水流量的变化较大,有时呈阶梯状特性,水位波动比较大。水位压力式传感器需要选择合适的测量点,否则会因为水池内水流因素和水面波动引起测量的不稳定性。经过现场测试,选择了水流变化不大的靠池壁位置。经过调试,建立了一个合适的模型和PID控制参数,通过闭环跟踪水位变化,稳定控制前池液面的高度,优化了生产工艺。
另外,变频器还可以选择运行在开环状态,通过电厂DCS信号控制变频器的输出频率。
3.2 变频器节能分析
II期6#灰浆泵进行变频改造的一个重要原因是节约电能。电机变频运行节能的原理在许多资料均有论述,这里不做讨论。通过II期6#灰浆泵的工频旁路运行和变频运行的实际数据来说明变频的节能效果。
根据以上数据,采用变频运行后,24h可节约电量9380-6360=3020kWh。采用变频器后节能32%。由以上实际运行数据可以看出:电机变频运行不仅满足了工艺要求,同时能节约大量电能。经过几个月的连续运行,II期6#灰浆泵的变频改造后,节能效果显著。灰浆泵属于火电机组的公用设备,年运行时间长,可以为电厂节约15~30%左右的能源。
4 结束语
双鸭山电厂II期灰浆泵经过变频改造后,优化了灰浆泵的运行状况和生产工艺,更好地稳定了前池液位的高度,实现了闭环自动控制,同时节约了大量电能,节能效果明显。高压变频器的控制系统和控制技术发展很快,对电机更好性能的控制需要性能更高的主控系统平台。虽然新一代控制系统的高压变频器首先运用到风机、水泵的变频驱动上,但它比以前更可靠、更能提高高压变频器的控制性能。
篇3:高压变频器在空压机上的应用
一、引言
空压机在工业生产中有着广泛地应用,它担负着为所有气动元件,包括各种气动阀门,提供气源的职责。因此它运行的好坏直接影响生产工艺。空压机的种类主要有活塞式、螺杆式、离心式,但其供气控制方式几乎都是采用进气口调节与加、卸载控制方式的控制模式。
首先来了解一下空压机的基本工作原理。空压机结构复杂,运转时间长,配备的功率大。以活塞式空压机为例,在空压机工作过程中,活塞在气缸内作往复运动,周期性地改变缸内的容积,从而使气缸内气体容积发生变化,并与气缸内气阀相应的开启和闭合动作相配合,通过吸气、压缩、排气等动作,将自然气体或较低压力的气体(一级缸气体)升压,最终输出到储气罐内。为了满足设备的用气需求,储气罐内气体必须保持一定的压力,以作缓冲作用,加上设备自身的原因,空气压力变化幅度必然很大,通常采用切断进气的调节方式来改变排气量。理想状态是供气压力刚好满足需求,保持压力不变,实际上通过进气门控制起来不太理想,通常是空压机排气量大于实际用气量,空压机保持恒速运转,此时储气罐内气体越积越多,直到压力上升到设定的最高压力。通常采取以下两种方法解决高压问题:一是使空压机卸荷运行,保持运转但不产生气体,此时空压机消耗的功率一般在额定功率的30%左右,全是无用功;二是停止空压机的运行,这样看起来是节约了电能消耗,但是大功率电动机的启动会带来诸多问题,而且空气储存的容积有限,当气压低于下限压力值时,空压机再次以额定转速给储气罐加压,直到压力达到上限压力而停止运行,如此循环,
二、空压机加、卸载供气控制方式存在的电能浪费
2(1)交流异步电动机的转速公式为:
n=60f(1-s)/p
其中 n―电机转速 f―运行频率;
p―电机极对数 s―转差率;
2(2) 空压机加、卸载供气控制方式存在的问题
2.1 能耗分析
加、卸载控制方式使得压缩气体的压力在Pmin~Pmax之间来回变化。Pmin是最低压力值,即能够保证用户正常工作的最低压力。一般情况下,Pmax、Pmin之间关系可以用下式来表示:
Pmax=(1+δ)Pmin
δ是一个百分数,其数值大致在15%~30%之间。
在加、卸载供气控制方式下的空压机,所浪费的能量主要在2个部分:
(1) 加载时的电能消耗
在压力达到最小值后,原控制方式决定其压力会继续上升直到最大压力值。在加压过程中,一定要向外界释放更多的热量,从而导致电能损失。另一方面,高于压力最大值的气体在进入气动元件前,其压力需要经过减压阀减压,这一过程同样是一个耗能过程。另外,空压机本身通过检测压力,自动调节进气门,一部分能量消耗在进气门上。
(2) 卸载时电能的消耗
当压力达到压力最大值时,空压机通过如下方法来降压卸载:关闭进气阀使电机处于空转状态,同时将分离罐中多余的压缩空气通过放空阀放空。这种调节方法要造成很大的能量浪费。据我们测算,空压机卸载时的能耗约占空压机满载运行时的10%~25%(这还是在卸载时间所占比例不大的情况下),
换言之,该空压机 20%的时间处于空载状态,在作无用功。很明显在自动调节进气门与加卸载供气控制方式下,空压机电机存在很大的节能空间。
2.2 其它不足之处
(1)靠机械方式调节进气阀,使供气量无法连续调节,当用气量不断变化时,供气压力不可避免地产生较大幅度的波动。用气精度达不到工艺要求。再加上频繁调节进气阀,会加速进气阀的磨损,增加维修量和维修成本。
(2) 频繁采用打开和关闭放气阀,放气阀的耐用性得不到保障。
三、恒压供气控制方案的设计
电机型号:Y450-2
功率因数:0.87
额定电压:10KV
额定电流:35.1A
额定功率:500KW
额定转速:2975rpm
空气压缩机
额定流量:120 m3/min
额定压力:0.3MPa
变频器: 深圳市科陆变频器有限公司CL2700-10-0630-9QY高压变频器
控制模式:PID恒压控制
在以上PID恒压控制模式下,我们根据用户现场的需要,把压力设定值P0设定为0.25 Mpa,当用户生产用气量加大,管网压力低于0.25 Mpa时,变频器输出频率增加,电机转速加快,空气压缩量增大,压力随之上升;当生产用气量减少,管网压力高于0.25 Mpa时,变频器输出频率减小,电机转速减慢,空气压缩量减小,压力随之下降,始终使压力保持在0.25Mpa左右。
四、改造效益
4.1 工频运行参数测量
电机运行参数:电压:10KV, 有功功率385KW,年运行时间约7200小时,电费0.8元/度;
空压机运行参数:进口阀门开度40%,出口阀门开度100%,出气口压力:0.25MPa。
4.2 变频运行参数测量
电机运行参数:运行频率46HZ, ,有功功率330KW,年运行时间约7200小时,电费0.8元/度;
空压机运行参数: 进口阀门开度80%,出口阀门开度100%,出气口压力0.25 Mpa。
4.3 经济效益
节约电功率:385-330=55(kW)
节电率:(385-330)÷385=14.28%
每年节约电能:55×7200÷10000=39.6(万度)
每年节约电费:39.6×0.8=31.68(万元)
4.4 附加经济效益
1) 解决压力波动幅度大,提高精度。
2) 解决阀门磨损成本和降低维修量。
篇4:变频调速技术在发电厂给水泵上的应用
鞍钢发电厂北区是鞍钢北部区域供汽、供热、供水单位,作为发电厂的关键设备,三台给水泵采取两工一备运行方式,为两台220t/h锅炉供水。给水泵电动机单机容量2300kW,额定电压6kV,额定电流260A。原三台给水泵电动机恒速运行,利用出口阀门开度大小来控制水流量和管网压力。这种节流运行方式使得部分能量用来克服“阀阻”,这样电动机从电网中摄取的电能有相当一部分浪费在节流阀上。造成了电动机的运行效率低,电能浪费大的现象。由电厂统计资料表明,给水泵耗电量占发电总量的2.5%,占生产厂用电率的30%,如此大的耗电量,直接影响了发电成本。为降低企业生产成本,降低耗电量,经过调研比较、反复论证后,决定对三台给水泵进行变频调速节能改造。随着电气传动领域中的变频调速技术的成熟,工艺参数的调节可以通过给水泵的调速运行来获得,从而节约了电能。我厂在以原有断路器、电动机为依托的情况下,选用了西门子的SIMOVERT -MV空气冷却中压变频器调速系统。
一、变频调速节能分析
变频调速装置具有高效、精确地调节交流电动机转速的功能,还可使流量、压力、等工艺参数的控制由低效的阀门节流控制跃变为高效的转速控制。
给水泵采用调速节能的理论根据是基于流量、压力、转速、转矩、功率之间的关系。
Q∝n;p∝T∝n2 ;P∝Tn∝n3
式中:Q——流量;p——压力;n——转速;T——转矩;P——轴功率。
图1为用不同的调节方式时,电动机的功率P与流量Q之间的关系曲线。
改造前,给水泵采用的是控制阀门开度的方法来改变流量等参数,也就是用人为增减阻力的方法来实现调节。根据生产状况对负荷进行调整时,流量通过阀门开度的控制与负荷的变化相适应。而电机的输出功率基本没有改变,系统从电网所耗能量也没有减少。尽管阀门调整达到了工况要求,也只是能量的有效应用比例减少了,而能量却大量的损失在阀门档板的阻力上。改造后,使用变频调速装置就可完全避免以上问题。
根据生产负荷的变化来调整(降低或提高)电机的转速,流量就不再用阀门来控制,阀门始终处于全开状态,避免了由于关小阀门引起的压力,也避免了总效率的下降,从而节省大量的能源。
二、变频调速系统及特点
(一)中压变频调速系统介绍
中压变频调速系统的主体结构“一”字布置。每台由开关柜2面、整流柜1面、功率逆变柜2面、滤波器柜1面和控制柜1面、变压器柜2面等组成。开关柜: 根据运行方式需要选用开关位置。变压器柜:输入变压器柜装有三绕组变压器,为各个功率单元提供交流输入电压;升压变压器柜装有两绕组变压器,将功率单元输出的交流电压提升到电机所需的电压等级。功率柜:装有模块化设计的多个功率单元联成的逆变主回路,向电机提供输出电压,功率单元使用光纤来接受和传递信息。控制柜:可以实现变频器的紧急停车,具有运行、停止、故障、等待指示;OP7面板用于变频器的本地操作,它具有操作控制和监控功能,电机电流、电机转速显示以及故障时变频器的故障代码显示及存储功能;主控部件SIMADYN-D全数字化闭环控制系统的ITSP信号处理器模块,控制逆变器和监控直流母线电压、输出电流、和输出电压并处理通过采集获得的数据。
给水系统要求系统具有较高的运行可靠性,为了充分保证系统的可靠性,考虑到变频调速系统退出运行后不影响生产,确保给水系统正常运行,结合实际运行状况,为变频器加装了工频旁路装置,当变频器发生故障时,变频器退出运行,可将电机直接手动切换到电源工频情况下运行,恢复到原有系统运行方式。
安装接线见图2:改造后给水泵运行方式仍采用两工一备运行方式。
由图2可见:6kV电压经高压断路器送至输入变压器,根据电网对谐波的要求,采用12脉波整流,经直流母线送至逆变器变频、变压。为了获得更接近于正弦波的输出电压,系统增加了正弦波滤波器,经滤波器输出的接近于正弦波的电压,由双绕组的升压变压器升压,供电给高压异步电动机。
变频器输入电源电压是2×3-ph.1.7kV交流电压;输出电压是3-ph.3.3kV交流电压;变频器效率是96.5%;变频器功率因数是0.96;控制方式采用的是矢量控制。
(二)变频调速系统的特点
1.采用12脉波整流变压器,以减少谐波对电网的污染,
整流变压器二次绕组分别采用星形和三角形联结,构成相位差30°、大小相等的两组电压,加到两组高压二极管整流桥上。12脉波整流变压器作为输入变压器,采用三绕组是为了满足12脉波整流的要求,采用分裂式结构形式,变压器一次绕组和两组二次绕组的匝数比为1:1:,其联结方式为Dy11d0,这种结构可有效地消除了对电网污染最严重、危害最大的5次、7次谐波。此外由于采用高压二极管整流,其导通波形畸变率较低,二极管的换相是在对应线电压最小时才发生,所以di/dt非常小,使得高次谐波分量也减少了。二极管整流的电压源型变频器在采用12脉波结构后,谐波标准满足国际IEEE-519对应的5%的谐波电流失真的要求,其输入功率因数较高,因此不必采用功率因数补偿装置。
2.变频器采用三电平设计技术方案。变频器输出与二电平变频器相比较,由于输出电压的电平数增加,输出波形有很大改善,谐波失真在2%以下,并且每一个开关器件只承受直流母线电压的1/2电压,逆变器的输出电压的跳变小,即du/dt小,减少了对电动机绝缘的损害。
3.逆变器采用脉冲宽调制技术。依照电机所需转速提供频率控制.采用最新开关器件IGBT,可以提高PWM调制频率,输出波形更接近正弦波,大大地减轻对电动机的影响。
4.系统采用的是德国西门子公司的SIMOVERT–MV6SE8031-1BA柜装变频器。逆变器主要由IGBT逆变桥、触发单元、控制单元组成,直流滤波后送入逆变器,根据所输入的控制参数,由控制单元、触发单元等控制逆变器输出。
中压变频装置本身具有功能完善的各项保护,电源断路器控制回路引入中压变频装置的保护连锁,在变频装置不具备运行条件时电源断路器不能合闸,同时在中压变频装置故障跳闸后联跳电源断路器。
三、改造后的运行效果
节能运行后给水泵电机电流由原来的220~230A左右降至160~170A左右,产生25%左右的节电率。以2009年为例:
(一)节能效果
改造前单台月耗电量约为1399178kWh,改造后单台月耗电量约为1081183kWh(月运行时间均为720小时),每月可节约电量317995kWh。
(二)经济效益
按电价0.4元/kWh计算,按全年电动机运行5个月计算。当年节省电费为:5×317995×0.4=63.56万元。
(三)其它效益分析
首先,电源侧功率因数提高。原电机直接由工频驱动时,功率因数为0.8~0.86。采用中压变频调速系统后,电源侧的功率因数可提高到0.96以上, 可减少大量无功,进一步节约了上游设备的运行费用。其次,给水泵采用变频调速后,使得电机、水泵的转速降低,管网的压力降低;辅助设备如轴承、阀门等磨损大大减轻;另外,采用中压变频调速后,电机实现了软启动,启动电流不超过电机额定电流的1.2倍,避免了全压启动对电网和电动机的冲击,从而减轻对供电系统的影响,降低了电动机和高压开关的故障率,延长了电动机和高压开关的使用寿命,因此也降低了设备运行与维护的费用。
四、结语
设备改造于2008年11月完成,变频器一次试车成功,运行正常,保证了锅炉的正常供水。通过此次改造,改变了给水泵高电耗的节流运行方式,取得了明显的节能效果,并获得很好的经济效益,为节能改造积累了丰富的经验。中压变频调速系统的使用大大降低了用电率,为电力企业节能降耗做出了贡献。随着我国工业的快速发展,变频器的使用越来越广泛,这也为将来在节能改造中推广变频调速技术总结了经验。
参考文献
[1]韩安荣.通用变频器及其应用[M].北京:机械工业出版社,2003.
[2]曾允许.变频调速技术基础教程[M].北京:机械工业出版社,2009.
[3]SIMOVERT.MV空气冷却中压变频器安装使用说明.
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