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电厂锅炉结焦的分析论文

2023-05-23 08:57:12 收藏本文 下载本文

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电厂锅炉结焦的分析论文

篇1:电厂锅炉结焦的分析论文

关于电厂锅炉结焦的分析论文

摘要:锅炉的结渣问题是比较普遍存在的,结渣对锅炉运行的经济性与安全性均带来不利影响,严重的结渣会导致锅炉被迫停炉,极大地影响锅炉的安全性和经济性。

关键词:锅炉;结渣

1结渣的危害主要表现在以下一些方面:

锅炉热效率下降:受热面结渣后,使传热恶化排烟温度升高,锅炉热效率下降;燃烧器出口结渣,造成气流偏斜,燃烧恶化,有可能使机械未完全燃烧热损化学未完全燃烧热损失增大;使锅炉通风阻力增大,厂用电量上升。

影响锅炉出力:水冷壁结渣后,会使蒸发量下降;炉膛出口烟温升高,蒸汽出口温度升高,管壁温度升高,以及通风阻力的增大,有可能成为限制出力的因素。

影响锅炉运行的安全性:结渣后过热器处烟温及汽温均升高,严重时会引起管壁超温;结渣往往是不均匀的,结果使过热器热偏差增大,对自然循环锅炉的水循环安全性以及强制循环锅炉的'水冷壁热偏差带来不利影响;炉膛上部结渣块掉落时,可能砸坏冷灰斗水冷壁管,造成炉膛灭火或堵塞排渣口,使锅炉被迫停止运行;除渣操作时间长时,炉膛漏入冷风太多,使燃烧不稳定甚至灭火。

2锅炉结渣原因是多方面的,防止或解决锅炉结渣问题首先应找出结渣的原因,从多方面入手,加以解决。防止和减少锅炉结渣的具体措施如下:

要有合适的煤粉细度。煤粉粗,火炬拖长,粗粉因惯性作用会直接冲刷受热面。再则,粗煤粉燃烧温度比烟温高许多,熔化比例高,冲墙后容易引起结渣。但是,煤粉太细也会带来问题,一是电耗高,制粉出力受到影响,二是炉膛出口烟温升高,易引起结渣。

适当提高一次风速可以减轻燃烧器附近的结渣。提高一次风速可推迟煤粉的着火,可使着火点离燃烧器更远,火焰高温区也相应推移到炉膛中心,可以避免喷口附加结渣。提高一次风速还可以增加一次风射流的刚性,减少由于射流两侧静压作用而产生的偏转,避免一次风气流直接冲刷壁面而产生结渣。

炉膛出口温度场应尽可能均匀。降低炉膛出口残余旋转,均匀的温度分布可使密排对流管束中烟气温度低于开始结渣温度。应用三次风、二次风反切来减少残余旋转,必须能够很准确地计算出主旋气流和反切气流的动量矩以及合成气流的动量矩,而且通过运行调试来观察是否满足运行要求。

组织合理而良好的炉内空气动力场是防止结焦的前提。

燃烧中心温度高达1400~1600度。当灰渣撞击炉壁时,若仍保持软化或熔化状态,易黏结附于炉壁上形成结渣,尤其是在有卫燃带的炉膛内壁,表面温度很高,又很粗糙,更易结渣,而且易成为大片焦渣的策源地。因此必须保持燃烧中心适中,防止火焰中心偏斜和贴边。

炉内旋转气流对燃烧器射流的冲击力和作用点。旋转强度大,射流偏转加剧,实际切圆增大;一次风射流刚性;射流两侧补气条件差异;燃烧器组长宽比及燃烧器喷口间隙。当燃烧器组高宽比越大时,燃烧器组中间部分从上下两侧获取补气的条件越差,射流偏转加剧。

四角煤粉浓度及各燃烧器配风应尽量均匀:煤粉喷口煤粉量分配不均匀的状况必然造成炉膛局部缺氧和负荷分配不均匀,在燃烧空气不足的情况下,炉膛结渣状况恶化。当燃烧器配风不均匀或者锅炉降负荷,燃烧器缺角或缺对角运行时,炉内火焰中心会发生偏斜。运行时要尽量调平四角风量,避免选择合理的炉膛出口温度:根据经济技术比较,对煤粉炉最经济的炉膛出口温度在1200~1400度之间,但实际上,为了防止对流受热面结渣,炉膛出口温度不能过高。在炉膛出口布置屏式受热面的锅炉,对一般性结渣性煤应小于1200度。

控制合理的炉内过量空气系数a:过量空气系数a增加,受热面的积灰、结渣趋势减弱。主要归因于炉膛出口烟温降低,炉膛壁面处的烟温降低。过量空气系数过低容易造成氧量不足,在炉内出现还原性气氛,熔点较高的Fe2O3还原为熔点较低的FeO,从而使灰熔点大大降低,这样就增加了结渣的可能性。

保证空气和燃料的良好混合,避免在水冷壁附近形成还原性气氛,防止局部严重积灰、结渣:当一、二次风的位置、风速、风量设计不合理时,尽管炉内总空气量大,但仍会出现局部区域的炽热焦碳和挥发分得不到氧量而出现局部还原性气氛。当煤粉炉烟气含氧量低于3时,由于局部缺氧,将会使CO含量急剧增加。

应用各种运行措施控制炉内温度水平。

第一,炉内温度水平高,将使煤中一些易挥发碱性氧化物汽化或升华(1400度以上),使碱金属化合物在受热面上凝结(1000~1100度)。碱金属直接凝结在受热面上会形成致密的强黏结性灰。第二,可在初始灰层中形成产生低熔点复合硫酸盐反应的条件,还会使含有碱性化合物的积灰外表层黏结性增强,加速积灰过程的发展。第三,煤灰呈熔化或半熔化状态,熔融灰会直接黏在受热面上,产生严重结渣。

措施:加大运行中过量空气系数,增加配风的均匀性,防止局部热负荷过高和产生局部还原性气氛,调整四角风粉分配的均匀性,防止一次风气流直接冲刷壁面,必要时采取降负荷运行。

篇2:150t/h锅炉结焦的原因分析及对策

0 引言

银川热电公司#6炉是无锡锅炉厂生产的UG—150/9.8-M型锅炉,为单汽包、集中下降管、自然水循环、“∏”型布置的固态排渣煤粉锅炉,设计燃用灵武烟煤,采用中储式钢球磨煤机制粉系统,8台给粉机,两台排粉机,上下层直流式喷燃器。

#6炉在投产,投产初期锅炉结焦现象轻微,从11月以后,锅炉结焦严重,结焦主要区域分布在炉膛的出口处,即在屏式过热器的屏底处,有些焦块在屏底之间搭成桥,高温过热器水平烟道入口处也结焦严重,炉膛上部的大量结焦不但严重影响了锅炉主要参数的稳定,使气温偏低,排烟温度升高,而且大量掉焦引起炉膛冒正压,排渣不畅,严重危害锅炉安全稳定运行。

1 锅炉结焦的原因分析

锅炉结焦机理是十分复杂的物理化学过程,它和锅炉结构设计、燃煤煤质及锅炉燃烧调整等因素有关。炉膛出口结焦的主要因素是锅炉出口烟温高于煤灰熔点,一般要求锅炉炉膛出口烟温比煤灰熔点低100℃~150℃,才能防止锅炉炉膛出口结焦,经研究分析目前#6炉的结焦主要和以下因素有关:

1.1 煤质的影响

国内普遍采用煤的灰熔点的高低估计结渣倾向。灰熔点有三个特性温度:变形温度DT、软化温度ST、流动温度FT,一般以ST做评价指标。称ST<1350℃的煤为强结渣性煤;ST>1450℃的煤为弱结渣性煤;ST在1350℃~1450℃之间的煤为中等结渣性煤。银川热电 年采用灵武烟煤,其DT为1130℃,ST为1180℃,FT为1220℃,为强结渣性煤,且在冬季满负荷运行时间较长,炉膛温度>1220℃时更易产生结焦,因此冬季满负荷运行时#6炉易结焦。

1.2 运行氧量的影响

锅炉运行氧量即炉内的氧化或还原性气氛,它对锅炉的结焦有非常大的影响。如果锅炉运行氧量偏低,炉内还原性气氛较强,煤的灰熔点就会下降,锅炉就容易结焦。这是因为灰熔点随着含铁量的增加而下降,铁对灰熔点的影响还与炉内气体的性质有关。在炉内氧化性气氛中,铁可能以Fe2O3形态存在,这时随着含铁量的增加,其熔点的降低比较缓慢,在炉内还原性气氛中(氧量不足),Fe2O3会还原成FeO,灰熔点随之迅速降低,而且FeO最容易与灰渣中的SiO2形成熔点很低的2FeO·SiO2,其灰熔点仅为 1065C℃。根据锅炉厂家提供的控制曲线,在机组满负荷或接近额定负荷时,锅炉控制氧量(炉膛出口处)为6%左右,从月份开始,由于各种原因造成锅炉运行局部氧量低于此值,只有2%~4%,那么在炉膛出口处肯定存在还原性气氛很强的区域,使得煤灰的结焦性很强。[next]

1.3 炉膛出口烟温

该#6炉炉膛出口烟温经常在760℃以上,运行通常习惯于较大的一次风量,加上本炉膛高度并不高,当投运上层给粉机转数高于下层给粉机转数时很容易使得炉膛出口烟温偏高,

当煤质有波动时,运行人员不能及时根据实际情况进行调整,造成锅炉燃烧配风方式不是处于优化状态,特别是上层燃烧器煤粉颗粒燃烬性差,有一部分大颗粒煤粉在炉膛出口处尚未燃烬,导致锅炉炉膛出口烟温偏高引起结焦。由于炉膛截面小,热负荷较大,当煤质变劣时煤粉的燃烬性能适应能力不强,按一般经验,炉膛出口烟温要比煤灰熔点低100℃~150℃才能保证不结焦。按目前运行情况看,炉膛出口烟温经常超出此值,所以很容易在管子表面形成结焦。另外一次风温偏低、一次风速过高或一次风率过小时都会使煤粉气流的着火推迟,燃烧速度降低,燃烧效率降低,从而导致炉膛出口烟温升高。

1.4 吹灰不彻底或没有吹灰

对于冬季锅炉满负荷运行,#6炉因个别吹灰器(IR6、IR8、IR13、IR14、IK2、IK3、G9B2)经常过载或启动失败,造成后墙#3角喷燃器口和屏过、高过连续结焦。严重时如:2月25日因IK2、IK3两个过热器处吹灰器频繁过载,机检班未彻底消除缺陷,加上全部燃用灵武煤,没有配石嘴山劣质煤,造成屏过屏底处结焦,大量焦块在屏底之间搭成桥,高温过热器与水平烟道入口处也结焦严重,之后7天每班组织人员打焦、降低负荷,仍不能彻底解决,至203月4日,高过与水平烟道入口处全部结严,锅炉冒正压,被迫非计划停炉除焦。

2 防止锅炉结焦的对策

2.1 对锅炉进行优化燃烧试验,认真详细测量炉膛出口温度

针对现有的燃用煤种,对锅炉进行优化燃烧试验。根据煤种和负荷采取可行的燃烧调整方案,通过合理调配一次风和二次风的风门开度以及运行氧量,保证主参数合格和炉膛出口烟温低于燃煤灰熔点的同时来保证蒸汽质量,从而防止炉膛出口结焦。通过对炉膛出口烟温、过热汽温、锅炉负荷、氧量、排烟温度等各种运行参数的在线监测,也可以评价锅炉炉膛出口是否会产生结焦,从而防止在燃用不同煤种时锅炉炉膛结焦,并能获得最大的锅炉效率。

2.2 通过合适的配煤技术,使配煤的燃烧性能、结焦性能与原燃用煤种基本一致,尽量降低其结焦性和粘结性指标。

2.3 均衡锅炉氧量、全面加强吹灰

均衡锅炉运行氧量,避免炉内局部出现还原性气氛。加强炉内吹灰工作,全面吹灰,特别是重点区域(如屏过,高过入口处)要增加吹灰次数,如果运行氧量还偏低,必要时适当调整配风方式。由于结焦的主要区域在炉膛出口处,此处容易堵塞烟道,增加烟气阻力,所以要防止结焦与还原性气氛恶性循环的趋势。机组检修时,对空气预热器进行重点检查与清灰,降低风烟道的阻力,提高风机的出力。

3 结束语

锅炉结焦机理是十分复杂的物理化学过程,与锅炉结构、煤质、氧量、锅炉燃烧调整、吹灰等因素有密切关系,通过具体分析银川热电公司#6炉结焦原因并采取有效对策,现在#6锅炉结焦现象明显减少,锅炉运行工况得到改善,锅炉运行效率也大幅提高。

篇3:电厂锅炉节能降耗研究论文

一、电厂锅炉的研究意义

随着经济的发展,我国不断深入进行工业化的建设,因此,对于目前的发展而言,需要更多的能源。节约能源和降低能源消耗作为目前需要重点进行关注的事情,在能够保证社会和谐发展的同时,也存在一些问题。例如,随着消费的群体不断加大,导致能源消耗的增多,因此会导致一定的供不应求。再加上对于使用的能源而言,具有较低的利用率,因此会造成一定的能源浪费。针对以上问题,电厂锅炉施行相应的节约能源和降低能源消耗措施,以期有效提升能源的利用效率,满足经济的发展。但是在使用电厂锅炉促进经济发展的同时,也会产生一定的有害物质,导致环境的污染。旧的发展理念是先污染后治理,已经不能够满足现代社会的飞速发展,基于这一事实,需要国家对自身的发展观念进行一定程度的更改,从而降低电厂锅炉的污染,在合理保护环境的基础上,进行经济方面的持续发展。所以对于节约能源和降低能源消耗的相关措施成为目前需要关注的重点内容。

二、电厂锅炉使用问题

对于一个电厂的发展而言,其受到很多环节的影响,具体包括电厂锅炉的动力供应、电厂锅炉相关使用设备、电厂锅炉自身的容量和参数等。所以,不断提升的技术会增加电厂锅炉的发电效率。对于我国半个世纪的发展而言,对于电厂锅炉方面的问题已经取得了显著的成就,如二十世纪八十年代的垂直上升锅炉的制造和配套电厂锅炉的组合等。这类成就能够更好地对我国相关电力方面的产业存在较好的支撑。目前我国使用电厂锅炉的主要区域是对人们生活的能源进行供应。我国对于电厂锅炉的使用问题而言,主要存在的问题包括锅炉使用过程多次发生熄灭、锅炉内可燃物产生的灰尘较多、锅炉设备过于老化和陈旧等。

三、电厂锅炉改进办法

(一)辅机节能。对一个动力设备使用效率影响最大的一点就是电厂锅炉的辅机效率,并且这些辅机也会对节约能源和降低能源消耗方面存在影响。对于主系统的节约能源问题,多数设计者都能够纳入考虑之中,但是对于辅助系统而言,其节约能源方面的问题则会被大大忽略。对于一个电厂锅炉而言,辅机对于电厂锅炉的正常运行起到了至关重要的作用,并且辅机也作为一个能源消耗过程中最主体的部分,需要我们在今后对电厂锅炉进行相应的节约能源和降低能源消耗时,将辅机的相关部件进行改造,从而有效提升电厂锅炉的使用效率。比如,使用风机改造叶轮,能够更好地帮助系统降低能源消耗。利用风机的不同工作电长产生不同的工作效果,从而有效降低风机的负荷,以此来达到节约能源和降低能源消耗的目的。

(二)合理开启和关闭辅机。对于一个电厂锅炉而言,其工作效率受到电厂锅炉运行参数相关配置的合理性影响。多数的电厂使用一致的参数进行锅炉的运行,造成行业内污染持续增多的问题。我国使用的电厂具有直吹式制粉配置,会严重影响系统的磨组,因此对于这种系统进行开启和关闭,是一个相当复杂的大工程。从某种程度上讲,也就是说辅机的开启和关闭严重制约了节约能源和降低能源消耗。所以需要我们对于电厂锅炉的内部运行参数进行合理的调整,从而有效节约系统能源和降低能源消耗。为有效地避免高峰用电时发生故障,需要我们有效地对电网价格进行了解,并合理制定其价格,例如在用电低谷时,可以进行一定的切换。开启和关闭辅机时,需要尽量提升电厂的使用效率,而不是仅仅依靠提升电厂的成本来增加效率。

(三)使用变频调速法。为了保证电厂锅炉的正常工作,需要使用多种辅机进行相应的配合,因此,辅机具有其存在的意义。辅机由于具有相对复杂的组成,需要依靠工作人员对于辅机的熟练程度进行机器的调整工作。对于辅机系统内有关风机和水泵的相关使用,目的都是为了提升锅炉进行定向加速的运行作用。随着电厂锅炉的规模扩大,导致其工作量的提升,相应地,辅机的工作负荷也变多。针对这一情况,需要我们改变辅机中风机的出口挡板或者入口档板,或者是改变水泵的出口阀门进行对应的调节工作,从而有效降低辅机运转的负荷。不过,对于这一改变,会影响辅机的使用效率,并且不能够很好地降低能源的消耗。针对这一问题,使用对应的变频调速设备,可以很好地解决能源损耗等诸多方面的问题。正是由于变频调速设备,可以根据不同情况进行有针对性的调整,才能够更好地保证设备进行高效率的工作,从而有效降低能源消耗,提升辅机运行效率。

(四)设计照明设备。根据不同电厂锅炉内的情况,进行相应照明设备的设计,能够有效地促进能源的合理使用。照明设备能够明显地保证辅机的工作,提升电厂锅炉的使用效率,给工作人员提供一个尽可能安全的工作环境。对于一般机器的照明设备而言,主要选择直接的灯光设备进行照明工作,能够在很好地解决黑夜给工作带来的不便的同时,尽可能满足电厂的日常工作。但是这一照明设备具有明显的缺点就是不能够很好地节约能源与保护环境。因此,为了寻找节约能源和降低能源消耗的有效方案,需要我们聘请专业的设计团队进行照明设备的设计工作,从而达到最科学的照明效果,并可合理保护环境和节约能源。

(五)加强对燃料的管理。燃料作为电厂锅炉内较为重要的环节,涉及到多方面的管理。因此,对于一个燃料的采购问题,不但要保证有一个安全的电力输送,还要求保证燃料能够有一个相对均衡的供应,以此来尽可能地保证能源的利用。燃料成本作为电厂发电相关成本的重要组成,需要充分考虑在采购和运输燃料时,合理降低成本。使用相同的成本提高采购质量,使用合理的办法进行运输和存储,从而降低燃料的损耗。如此可以更好地对成本进行降低,以及有效减少资源的消耗,达到节约能源和降低能源消耗的目的。

四、结语

综上所述,本文主要讨论有关电厂锅炉在节约能源和降低能源消耗上的解决办法,具体包括对辅机的使用,变速调频设备以及相关照明设备上的改进措施。虽然我们目前对于电厂锅炉在节约能源和降低能源消耗上的研究已经取得了一定的成果,但是电厂锅炉在节约能源和降低能源消耗方面的研究是一个错综复杂的漫长过程,需要我们合理提升主系统的同时,还要兼顾辅系统。对电厂进行有关节约能源和降低能源消耗的开展,既有利于电厂锅炉的自身发展,又给国家的可持续发展带来帮助。

作者:林东海 单位:国电泉州热电有限公司

篇4:电厂锅炉节能降耗研究论文

1电厂锅炉节能降耗的意义

1.1能源和环境形势日臻严峻

随着经济和社会的快速发展,人们的生活质量和社会面貌都发生了巨大的变化,同时,一些片面追求经济水平提升的发展模式也要让生态环境遭受了巨大的损害。由于能源利用效率低,如今许多自然资源变得稀缺,与这些能源相关的产业和研究领域也因此难以生存和发展。对生态环境的保护意识的低下,也让许多大范围的自然灾害此起彼伏,社会生产和人们生活的正常、稳步进行构成了威胁。尤其是在煤、石油、天然气等一些不可再生的能源方面,现代许多以此为支撑的技术和设备,由于这些资源的逐渐匮乏,也难以在人们工作和生活中发挥出其应有的作用。因此,近些年来,人们逐渐意识到节能减排的重要性。并相继提出了与之相呼应的方针和办法。人们对新能源的探索和节能技术的研究脚步也逐步向前迈进。尽管人们为节能减排作出了如此多的努力,但目前能源形势仍旧严峻。电厂锅炉作为电厂发电过程中所使用到的能量转换装置,必然会有许多能量从这一生产环节中流失。因此,加强锅炉节能降耗方法和措施的研究,是提升能源利用率,为缓解地球资源形势的重要部分。

1.2电厂锅炉承担着巨大的能量转换任务

在日臻严峻的资源形势和气候环境条件的驱使下,人们在新能源的开发,以及节能减排事业的发展方面都作出了巨大的努力。尽管在快速发展的经济和科技地推动下,新能源及相关技术已经在人们的工作和生活中有所运用,特别是新的清洁能源发电技术已经能够向人们提供大量电力的情况下,火力发电仍旧在电力市场中占据着最重要的地位。火力发电厂在发电的过程中,主要将天然气、石油等燃料放入锅炉当中燃烧,然后在适当的时机,将适量的热水加入到其中,在高温的炙烤下,这些水迅速转换成蒸汽,同时将燃料中所含有的能量带走,水蒸气也因此具备巨大的动能和热能。最后通过将这些贮备这巨大能量的水蒸气聚集在固定的容器当中,以建立高压,带动汽轮机旋转,实现水蒸气热能、动能与汽轮机机械能的转换。由于在发电的过程中,所涉及的是高温、高压的环境,同时所采用的锅炉、汽轮机等设备体积和质量都比较大,与与空气接触的面积也相对较大,因此在实际的作业过程中,难免会有能量的损失。而这能量损失的多少,与仪器设备的设计制造水平和工作人员的操纵水平有着巨大的关系。鉴于电厂发电过程中,锅炉工作时会有大量能量的散失,而能量散失的多少,是能够通过技术的改进和人员的管理实现减少的,所以,加强电厂锅炉节能降耗措施的'研究有着重要的意义。

2电厂锅炉节能降耗的有效措施

2.1对电厂锅炉设计和制造技术的改进

随着人们工作和生活中对电力的需求量和质量的要求日臻提升,现代火力发电厂中所使用的锅炉不仅在体型上变得巨大、结构上变得复杂,同时在所使用的材料和各个部件之间的联接和配合方式上也发生了很大的变化。尽管锅炉在工作的可靠性、稳定性和寿命上都较以往取得了新的进步,但许多电厂的锅炉在运行的过程中,仍旧难以保障高的能源利用效率,造成了大量能源的浪费。为了适应时代的发展,提升能量的利用率,需要电厂锅炉的设计者在对当前的锅炉进行改造的过程中,针对锅炉运行时常出现的问题和自身在节能减排方面的缺陷,对其结构和材料作及时的调整。锅炉的制造者在对锅炉进行制造和加工时,要严格按照相关的制造流程和加工工艺进行,同时要认真对待每一个锅炉加工制造环节,保障加工制造的精度,使制造出来的锅炉能够按照设计者的意图工作,实现发电和节能降耗。

2.2升级锅炉燃烧技术

要实现锅炉的节能降耗,最主要的是减少不同形势的能量在装换的过程中的损失。燃料燃烧是火力发电时的重要环节,燃料燃烧质量的好坏,不仅影响着燃料能量的充分释放,同时还会影响颗粒、粉尘等对环境有害的物质的产生。因此,升级锅炉燃烧技术对提升能量利用率、降低能量转换过程中能量损失有着重要仪器。目前常用的锅炉燃烧技术主要有低氮氧化物燃烧技术和电厂锅炉烟气余热利用节能技术两种。低氮氧化物燃烧技术主要是对燃料燃烧过程中的点火、燃烧、能量传递等环节的控制,将这些环节中能量损失降低到最小,以实现总的能量损失的降低。而电厂锅炉烟气余热利用节能技术主要是对燃料燃烧过程中所散失出来的热量,以及粉尘、颗粒等物质进行重新收集,再利用其中的能量。在实际发电的过程中,可以将这两项技术结合起来,实现能量利用率的最大化。

3电厂锅炉节能降耗过程中需要注意的问题

尽管在日臻严峻的能源和环境形势的要求下,电厂锅炉节能降耗工作变得越来越重要,但由于现今所能使用的节能降耗技术较多,技术之间的利弊也有很大的不同,因此,火力发电厂在使用这些技术的时候,不仅要考虑电厂发电的成本,同时还要考虑技术与电厂发电设备的兼容性,对市场上所流行的节能降排技术要有明确的认知,避免由于采用了不适宜的节能降耗技术,导致节能降耗技术的效能没能发挥,发电长发电成本的提高。另外,一些发电厂尽管在节能降耗设备技术的匹配上达到了一定的水准,按理说能够实现很好的节能降耗效果。但这些电厂在对锅炉和节能降耗设备的日常操作和维护上,没有按照相关的标准执行,使锅炉和节能降耗技术设备的寿命和运行的稳定性得不到保障,节能降耗的效能无法充分发挥出来。这都是电厂锅炉节能降耗工作中所应该注意的问题。

4结束语

当今社会,人们工作和生活中所使用到的许多仪器和设备的正常运行都依赖于电力的供应,电力对我国经济的发展和人们生活水平的提高息息相关。在日臻严峻的资源和环境形势的要求下,我们不仅要注重发电质量,同时应兼顾发电过程中的节能降耗工作,将电厂锅炉发电过程中的能量损耗降到最小,提高能量的利用率,降低粉尘、颗粒等对环境和人体有害的物质的排放,实现电厂发电的经济效益和环境效益。

作者:吴达超 单位:湛江电力有限公司

篇5:电厂锅炉节能降耗研究论文

1研究背景

通过分析有关的数据我们得知,当前我们国家的特种装置的能耗非常高,排放的物质占据的比例很大。就拿锅炉来讲,当前我们国家使用的锅炉大约有60万台,而有超过四分之三的设备运转依靠的都是煤炭。整个行业单年耗用的煤炭超过4亿吨,但是其产生的热效率只有65%,较之于国际优秀水平有较大的差距。

2锅炉燃料热损失的组成部分

在锅炉运行中满足Q=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6的能量守恒等式,其中Q为锅炉燃料燃烧输入的总热量,Q1、Q2、Q3、Q4、Q5、Q6分别为锅炉散出的热量,根据能量守恒定律两者相等。其中Q1为锅炉有效利用热量,即工质焓变吸收的热量,也就是在单位时间内工质在锅炉中所吸收的热量。Q2指的是排烟过程中烟气带走的热量损失值,Q3为燃料化学燃烧过程中由于燃料燃烧不充分造成的热量的损失部分,Q4为由于机械不完全燃烧造成的热量损失,包括从炉中排出的煤,灰渣中含有的可燃物和随烟气飘出炉外的飞灰中含有的可燃物。Q5指的是锅炉散热造成的热量损失。Q6指的是灰渣物理上的热损失。锅炉热损失主要由Q2、Q3、Q4、Q5、Q6的值体现。排烟损失指的是设备烟气释放造成的能量损失,它是各种损失中最为严重的一种。化学未完全燃烧造成的热损失主要是因为在燃烧的是会后,炉内的气体含量指数以及气流等干扰,使得一些气体没有有效释放就排出,最终导致热能耗损。机械未完全燃烧热损失主要是因为设备炉膛在燃烧的时候,因为一些固体物质没有充分燃烧就被灰尘带到炉子外面了,此时导致能源得不到合理的使用。具体来讲,这种问题的形成和物质的特性以及炉膛的气温有着非常紧密的关联。散热损失指的是因为设备暴露在大气里面,伴随着热量传递而导致热能损失。

3锅炉燃料热损失的原因及回收方式

根据锅炉燃烧热量守恒等式可以发现,锅炉燃料燃烧热量的损失主要有排烟损失、化学未完全燃烧热损失、机械未完全燃烧热损失、散热损失和灰渣物理热损失。要充分利用锅炉燃料,实现特种设备的节能降耗就需要从燃料热损失的角度进行考量。当前我们在减少热能损失的时候,主要是经由回收热能,提升设备的利用率,来实现节能意义的。通过分析设备的热损失情况,我们得知当前的热量回收工作包括三个要点,分别是锅炉排放烟气、锅炉介质热量回收和锅炉残渣回收利用。所谓的锅炉排烟再利用,指的是经由对烟气降温,使得其散发热能,进而对此热能多次使用,最终起到节能的意义。而锅炉介质相关的回收工作指的是借助水以及蒸汽降温,确保介质释放热能,最终将热能合理运用。对于第三种来讲,它指的是经由残渣的多次使用,确保热能得以释放,或是把残渣转变为肥料,最终实现节能目的。

4锅炉燃料余热回收技术应用

针对锅炉热损失的情况以及相应的回收技术分析,目前对锅炉燃料燃烧形成的热能排放损耗也有相应的技术支持进行回收。对于锅炉燃烧排放的烟气进行热能回收的技术包括加装省煤器、蒸汽发生器和空气预热器等。省煤器是在锅炉的尾部排烟管道中利用锅炉排放烟气的温度通过热面接触将锅炉给水进行加热,使锅炉给水达到汽包压力下的饱和状态,从而降低烟气排放温度,将烟气中含带热能进行回收,实现热量资源的重复利用。例如某冶金行业的大型锅炉设备,前期运行时煤气热值产量只有2900kJ/Nm3,经过省煤器的安装,锅炉热值产量提高到了3268kJ/Nm3。同时,因为设备在给水,进入汽包以前的时候,就经由省煤器开展了预热活动,此时能够防止给水吸收热量,最终降低了单位的投资。蒸汽发生器和空气预热器原理与省煤器类似,蒸汽发生器通过利用锅炉中排放烟气带有的热量将其它设备用水加热成蒸汽进行利用。空气预热器是通过利用锅炉排放烟气的热量将其它生产设备实现空气的加热,进而使得热量能够多次使用,减少了投资。在回收锅炉介质中的热能的时候,我们经常会用到两种方法,分别是蒸汽回收装置和冷凝水回收技术。蒸汽回收装置通过闭合回收系统,通过管内凝结水的流动将蒸汽中的热量进行吸收并输送到锅炉系统中释放,实现热能回收利用。因为该装置本身是个闭合的体系,因此不用单独处理管中的水,此时就降低了投资,而且使得步骤更加精简,能够明显的提升利润。冷凝水回收技术一方面通过冷凝水的过滤回收再次用于锅炉设备中实现水资源的重复利用,另一方面通过喷淋水旁路系统,确保了锅炉释放的气体可以在短时间内变冷,进而挥发热量,确保了设备的补水气温上升,最终保证了热能循环使用,实现节能的意义。燃料残渣剩余热值的回收通常通过对煤渣进行回收实现,例如将煤渣做成蜂窝煤进行再次利用或者将燃料灰渣进行处理用作生物肥料。锅炉燃料废渣一方面可以将残渣进行脱硫处理后再次燃烧利用,确保那些燃烧不充分的物质可以二次燃烧,把释放的热量合理的运用。另外,通过把煤渣以及水泥等适当的配比,确保了建筑物质能够被再次的使用。而且,因为煤渣里面有许多的矿物成分,这些矿物质本身是一种非常好的肥料,所以,我们可以经由合理的处理煤渣来增加农业产值,提升利润。

5结束语

通过上述我们发现,当前时期特种设备的能耗相当严重,要想降低耗损,增加效益,就必须积极的开展节能工作。经由不断的研究锅炉装置的预热利用情况,我们得知当前这些设备的热能耗损是由多种要素导致的。要想降低其耗损的话,就要合理的回收利用热能,只有这样才可以降低耗损,才能够增加相关单位的收益。而且,还能够精简产能环节,减少投资,提升最终的利润。最主要的是对生态保护有益处。

篇6:锅炉结焦是由什么原因造成的

1、煤的灰熔点低;超负荷运行时,炉温升高,烟气流速加快,煤的灰粒呈熔融;煤粉炉的炉膛矮或煤粉过粗使其在炉膛内燃烧不尽;煤粉炉的煤粉喷嘴角度调节不当,距后墙太近或喷射速度大;运行调节不当,使火焰偏斜到炉墙或水冷壁附近;吹灰或除焦不及时。

2、燃用煤种的煤质对电厂锅炉的结焦有着根本的影响,结焦的内因受灰质的组成成分和熔化温度影响。煤灰对于高温受热面沾污结焦的倾向,可用灰熔点温度及灰的主要成分来判断煤灰的结渣指标。通常可用灰成分中的钙酸比、硅铝比、铁钙比及硅值来判断其结焦倾向,用Na2O的质量分数可以判断其沾污性。

3、炉膛容积热负荷、炉膛断面热负荷、燃烧器区域热负荷、炉膛几何尺寸对锅炉结焦有直接关系。炉膛容积热负荷设计值的选取不但影响煤的燃尽,更重要的是影响炉膛出口温度和炉膛温度,特别对于灰熔点低的煤种,选取较大的炉膛容积和截面积是必然的,否则炉膛上部及炉膛受热面容易结焦。

4 煤灰成分与组成、炉膛环境温度和炉内空气动力场。煤灰成分与组成是产生结焦的根源,炉膛环境温度是影响结焦的首要外部因素,炉内空气动力场组织的好坏,则对锅炉结焦具有重要作用。

5、锅炉结渣的原因是多方面的,涉及到锅炉的设计、燃烧器的设计布置、设计煤种以及实际运行煤种的特性及其差异。

锅炉结焦的危害

1、结焦会引起过热汽温升高,并导致过热汽温、再热汽温减温水开大,甚至会招致汽水管爆破;结焦会使锅炉出力降低,严重时造成被迫停炉;结焦会缩短锅炉设备的使用寿命;排烟损失增大,锅炉效率降低;引风机消耗电量增加;由于结焦往往是不均匀的,因而水冷壁结渣会对自然循环锅炉的水循环安全性和强制循环锅炉水冷壁的热偏差带来不利影响。

2.结焦易成灰渣大块,使捞渣机、碎渣机运输困难,有时会过载跳闸,严重时使渣沟受堵,不得不降负荷运行。

3.结焦若熔合成大块时,因重力从上部落下,导致砸坏冷灰斗水冷壁。低负荷会因掉大块焦而引起燃烧不稳甚至熄火。

4.若造成水冷壁全部结焦时,只有停炉进行人工清焦。

5.锅炉的大焦块掉在捞渣机后,瞬间产生大量的水蒸气,破坏捞渣机的水封,同时使炉底漏入大量冷风,造成燃烧器区域(尤其是下排燃烧器区域)煤粉火焰着火状况的严重恶化,使炉膛负压产生剧烈波动(超限)而引起锅炉灭火。

锅炉结焦的处理办法

1、严格控制入厂煤和入炉煤:

煤种变化将对结焦有很大影响,特别是燃用灰熔点低、挥发份相对较高的煤种。因此要加强对入厂煤和入炉煤化验,严格把关,其在下部炉膛燃烧时着火点早,火焰相对密集,造成扩散性燃烧,下部炉膛容积热负荷较大,从而造成局部高温区壁面结渣。因此燃用设计煤种是防止炉膛结焦最重要的因数。

2、运行方面防止锅炉结焦的技术措施:

a. 运行中加强配风工况调整,调节三次风,使火焰不贴壁;调节二次风使其提供充足的氧量保证煤粉的充分燃烧;调节一次风,使火焰长度合适;调节吸风机,保持炉膛负压在-70pa左右;既要保证煤粉在炉膛内充分燃烧所需要的时间,又要避免在下炉膛形成扩散燃烧。控制氧量在4%-6%之间,严禁缺氧燃烧。

b.加强燃烧调整,避免大起大落,幅度太大。严格控制升温升压速度,防止出现两侧烟气温度偏差。

c.加强制粉系统检查,防止喷燃器结焦运行。

1)正常巡回检查中,一定要注意检查燃烧器区及粉管闸板门前、后温度,发现异常,及时汇报,进行处理。

2)磨煤机正常运行中,DCS CRT一定要注意监视各粉管风压,并注意其变化趋势。发现异常,要立即就地检查并实测燃烧器温度。若温度偏高,应立即停运并进行吹扫。若燃烧器就地温度正常,其它参数也无异常变化,应联系热控检查粉管压力测点。

3)磨煤机正常停运(包括正常减负荷停单侧)后,运行人员要就地检查分离器出口挡板、旋风子煤粉出口挡板、伐气出口挡板在关闭位置 。

4)磨煤机停运后,其相应的二次风控制挡板应保持5-10%的开度以保证对狭缝式喷燃器的冷却,防止喷燃器烧坏。

3、坚持锅炉定期吹灰工作,根据汽温变化、炉膛出口烟温及两侧烟温差变化可适当增加吹灰次数。

1)减温水量不正常地升高,应进行吹灰。

2)两侧任一侧烟温不正常,应进行吹灰。

3)过热器、再热器管壁温度比正常值偏高,应进行吹灰。

4)省煤器、空气预热器部位温度不正常升高时,应进行吹灰。

4、加强燃烧调整,严防缺氧燃烧,在缺氧状态的还原性气氛中灰熔点会大幅下降,诱发严重的结焦。

5、燃料上煤煤质发生变化时,要及时向值长汇报清楚。值长要通知到机组长及值班人员,并做好记录,以便值班人员提前做好预想,烧至变化煤种时能及时调整。

篇7:电厂锅炉焊接工艺及评定标准论文

1我国锅炉焊接工艺的发展现状

1.1焊接技术人员队伍不断壮大

社会生产力和人们的生活水平的不断提高,各种依赖于电力的设备和器械被发明出来,并逐渐被运用到人们的工作和生活当中,为企业生产效率的提升和人们生活质量的提高作出了突出的贡献。锅炉作为电厂发电系统中的重要部分,对电厂发电的效率和质量有着重要的影响。锅炉焊接作业的质量对锅炉工作运行的稳定性、安全性、可靠性及使用寿命有着不可忽视的影响。由于电力在社会建设和经济发展过程中的作用的日臻突显,人们也越来越关注电厂锅炉设计和制造技术的发展。近些年来,在全国许多地区都建立起来了很多有关锅炉焊接工艺的培训学校,每年向锅炉焊接行业输送大量优秀人才,我国的锅炉焊接技术人员队伍正在不断壮大,给供电系统的发展注入了新鲜的血液。

1.2关键部件焊接技术不断提升

焊接工艺技术是机械制造工艺中操纵比较复杂、涉及因素比较多、对焊接的各个外在条件比较高的一种工艺技术。在人们不断提升的供电需求,以及快速发展的经济和科技的推动下,我国大部分电厂所使用的锅炉,在结构、材质、尺寸等方面已经发生了很大的变化,这就是使得焊接工艺所包含的内容越来越多、焊接操纵越来越复杂,对焊接技术工人的职业素养和思想道德品质的要求也越来越高。随着经济全球化的发展,各国之间在技术和人才方面的交流日臻频繁,许多新的焊接技术和设备在这些先进思想的碰撞下,被开发出来,并在不断的试验和实践过程中逐渐走向成熟,成为锅炉焊接领域的流行技术。在这股浪潮的推动下,我国电厂锅炉的焊接技术也取得了新的进展,特别是在一些关键部件的焊接工艺的研究上,取得了丰硕的成果。焊接质量和效率都较以往有了很大程度的提升,有力促进了电厂经济效益和环境效益的实现。

2锅炉焊接工艺分析

2.1埋弧自动焊接工艺的运用

现代电厂所使用的锅炉在结构、功能、材质等方面变得越来越复杂,为了满足锅炉不同部位的焊接需求,电厂在开展锅炉焊接工作时,采用的焊接工艺及评定标准也变得多种多样。埋弧自动焊接工艺是电厂锅炉焊接工作中所运用得比较多的焊接工艺。汽包是锅炉的重要组件,在锅炉工作过程中起着收集水、气以及水汽分离的作用。由于在日臻严峻的环境形势和资源状况的影响下,电厂在发电过程中额外注意资源利用效率和环境效益,因此,在锅炉汽包的升级和变革上,也投入了不少人力和资金。为了保障汽包安全、可靠的`运行,保障其应有的能源利用效率和转化能力,许多电厂在锅炉汽包焊接过程中,采用了埋弧自动焊接工艺。对于厚度比较大的汽包,有些电厂还采用了更高级的双丝串联埋弧自动焊接工艺。这种工艺不仅能够保障焊口的质量和寿命,同时还省去了过去在利用普通缝焊进行焊接时,所必须进行的正火处理,从而节省了企业的焊接成本。另外,埋弧自动焊接工艺还能够适应不同线性的焊接需求,这也是其在锅炉焊接工作运用如此广泛的重要原因。

2.2手工电弧焊的运用

随着社会的发展和经济的进步,为了提升机械的质量和寿命,各种新型的焊接技术被开发出来,并运用到各机械的焊接工作当中。手工电弧焊是这些焊接技术工艺当中最原始的工艺之一,它以其操纵灵活、方便、价格低廉、容易制造等优点在早期的机械焊接作业当中得到了广泛的运用。但由于在利用手工电弧焊进行焊接作业时,所产生的火花和气体对操纵工人和周围环境有一定的损害,同时工作效率和焊接质量不高,因此,逐渐被其他焊接工艺所取代。尽管如此,在对电厂锅炉一些其他焊接技术难以施用的部位、或者是利用其他焊接技术进行焊接时,成本较高的部位进行焊接时,仍旧有很大的优势。

篇8:电厂锅炉焊接工艺及评定标准论文

3.1对焊口金相组织的检测

随着人们对自然科学研究的探索不断深入,人们对各种金属材料的微观结构及相关性能的认识也不断加深。金属的金相组织包含着金属材料种类和性能等方面的重要信息,对焊口组织进行金相组织检测,是评定焊接工艺性能和焊接质量好坏的重要依据。焊接技术人员可以通过焊口金相组织所反映出来的信息,对焊接工艺作适当的调整,从而提升锅炉的质量。

3.2对焊口外观的检测

锅炉焊接时的焊口外观不仅与焊接设备、材料有关,同时还与焊接工人的操作、焊接时的环境条件有很大的关系。同时,焊口的外观的各个尺寸、形状参数还能反应出焊口质量的好坏。因此,在每一个焊接焊接结束后,都要进行焊口外观的检测,以发掘焊接过程中存在的缺陷和可能引发的问题。另外,通过对焊口尺寸、形状、长度等参数的规定,还能让焊接工人在进行焊接工作时有个判别标准,利于焊工焊接工作的调整。一般而言,所用的焊材必须能够在规定焊口厚度的有效范围内,覆盖住母材,同时其厚度要均匀,形状要规整,不能有与其他非焊接部位粘接的现象出现。

3.3焊口的力学性能检测

在锅炉的制造和维修过程中,焊口部位必须拥有一定的力学性能,从而能够保障焊接处在锅炉今后的使用过程中裂纹、缺口的出现,提升锅炉使用的安全性、稳定性及使用寿命。对焊口的力学性能进行检测时,对于不同组件的不同部位,要依据其实际使用过程中所承受的力的形式和大小分别进行校核。对力学性能达不到要求的,要进行必要的补焊或重新焊接。

4结语

锅炉是电厂发电的重要部分,锅炉制造、安装及维修过程中的焊接工艺对锅炉质量有着重要影响。锅炉质量的好坏,又会直接影响电厂发电质量和效率的好坏,影响企业经济效益和环境效益的实现。因此,需要我们加强对锅炉焊接工艺的研究,同时制定和完善相应的工艺评定标准,保障锅炉焊接工作高质高效进行。

篇9:CFB循环流化床锅炉试运行中的结焦预防论文

引言

循环流化床锅炉技术是近十几年迅速发展起来的一项高效、清洁燃烧技术。随着大量的循环流化床锅炉投入生产运行,循环流化床锅炉的运行特点逐渐为大家所掌握。 但由于其固有的一些特点,运行中仍经常出现问题。结焦就是循环流化床锅炉运行中较为常见的故障,它直接影响到锅炉的安全经济运行。笔者根据几年来的流化床 锅炉调试和运行经验,谈谈关于预防循环流化床锅炉结焦的一些体会,供循环流化床锅炉运行人员参考。

1 循环流化床锅炉结焦的原因分析

结 焦的直接原因是床料局部或整体温度超过灰熔点或烧结温度。当床层整体温度低于灰渣变形温度,由于局部超温而引起的结焦称为低温结焦。低温结焦常在启动和压 火时的床层中出现,也可能出现在高温旋风分离器的灰斗内,以及外置换热器和返料机构内。避免低温结焦,最好的办法是保证床料良好的流化状态和正常移动状 态,使温度均匀,防止局部超温。锅炉在压火期间,床料处于静止状态,如果漏入小风,热的床料中的可燃物获得氧气,便会产生燃烧。由于燃烧产生的热量不能及 时带走,使局部区域床料超温而结焦。

高温结焦是指床层整体温度水平较高而流化正常时所形成的'结焦现象。当床料中含碳量过高,如不及时调整风量或返料量来控制床温,床温将急剧上升,超过灰熔点,便会产生高温结焦。

渐进性结焦是运行中较难察觉的一种结焦形式。它是缓慢生长的,此时床温和观察到的流化质量都比较正常。产生渐进性结焦的主要原因是布风系统设计和安装质量不好,给煤颗粒度超出设计值,运行参数控制不当,风帽错装或堵塞等等。

篇10:CFB循环流化床锅炉试运行中的结焦预防论文

循环流化床锅炉结焦一旦产生,便会迅速增长,焦块长大速度越来越快,因此预防结焦和及早发现结焦并予以清除是运行人员必须掌握的原则。

2.1保证良好的流化工况,防止床料沉积

2.1.1保证燃料制备系统正常工作,给煤粒度符合设计要求。

2.1.2严格控制料层差压,均匀排渣。采用人工放渣要及时,做到少放勤放,排出的炉渣有渣块应汇报司炉,排渣结束后排渣门要关闭严密。

2.1.3认真监测床底部和床中部温差,如果温差超出正常范围,说明流化不正常,下部有沉积或结渣,此时,可短时开大一次风,吹散焦块,并打开冷渣管排渣;如不能清除,应立即停炉检修。

2.1.4低负荷运行时,如发现床温突然下降,除了断煤外,很可能是床料沉积,这时若增大给煤量,反而会加剧沉积,使沸腾床的流化质量变差,造成局部结焦。当判明是床料沉积时,应打开冷渣排放管放渣,待床温正常后,应适当调节至较高负荷下运行。

2.2点火过程中严格控制进煤量

点火过程中,一般床温达到500℃以上可加入少量的煤以提高床温。如果加煤量过多,由于煤粒燃烧不完全,整个床料含碳量增大,这时一经加大风量,就会猛烈燃烧,床温上升很快,甚至超过灰的软化温度,结果造成整床超温结焦。当床温超过1050℃,虽经减煤加风措施,床温仍然上升,此时必须立即停炉压火,一般待床温低于800℃再启动。

2.3变负荷运行严格控制床温

变负荷运行时,严格控制床温在允许范围内,做到升负荷先加风后加煤,降负荷先减煤后减风,燃烧调节要做到“少量多次”的调节方法,避免床温大起大落。|

2.4压火时正确操作

压火时先停给煤,再运行几分钟后停风机,压火期间,一定要紧闭各炉门、所有进风门及排渣门。

2.5认真调整一二次风

对于高温分离器,保证任何时候含氧量不低于3%~5%, 以降低飞灰可燃物含量,可防止分离器和返料机构内发生二次燃烧而超温。运行中要定期察看返料的情况,监视返料器床层的温度是否正常。若超出正常值很多,可 能是发生了二次燃烧。此时应加大返料风量,打开返料床排灰阀放灰。若温度低于正常值很多,说明返料器发生了堵塞,此时应打开排灰阀放灰,同时加大返料风 量。若仍不能消除故障,则必须压火检修。

2.6锅炉启动期间,返料装置应充满灰

锅炉启动期间,返料装置必须充满灰后方可投入,否则风会反窜。点火初期先不投返料风,待底料中的细灰充满返料装置后则应开返料风(一般是点火后半小时),保证床内有料,否则,床温将难以控制。

2.7安装炉膛差灰装置和返料增压风机 '

为监视返料机构是否正常工作,避免结焦或堵塞,可安装炉膛差压装置和返料增压风机。炉膛差压指燃烧室上界面与炉膛出口之间的压力差,是监视返料器是否正常工作的一个参数。一般炉膛差压控制在0.5 kPa以上。运行中若炉膛差压突然降低,则表明物料循环中止,返料器发生了堵塞。运行中只要认真监视炉膛差压,返料机构结焦是可以预防的。

为提高返料风压头,保证返料床层良好的流化和移动状态,在一次风压不能满足返料要求时,安装返料风增压风机对预防返料器结焦是非常有意义的。

2.8改变燃煤的焦结特性

做好入炉煤的搭配,改变燃煤的焦结特性,对预防循环流化床锅炉结焦具有明显的实用意义。

2.9启运前准备充分

在每次锅炉启动前,应认真检查风帽、风室,清理杂物,启动时,应进行冷态流化试验,确认床层布风均匀,流化良好。

3结语

在流化床锅炉运行中,良好的流化质量是防止结焦的关键,同时运行中尚应认真调整好煤量、风量,严格控制床温及料层差压等运行参数,如此,流化床锅炉结焦是可以避免的,锅炉的安全运行就可以得到保证。

篇11:隔河岩电厂改造分析论文

隔河岩电厂改造分析论文

摘要:本文结合清江隔河岩水电厂计算机监控系统现地控制单元改造工程,重点探讨了在国内大型水电厂首次使用施耐德以太网产品实现直接上网LCU的新型结构,讨论了在这种结构下实现输入、输出、电源、CPU、联接等冗余策略,特别是在二元输入情况下,实现开关量输入冗余的方法。分析了国际电工委员会IEEE1131五种语言FBD、LD、SFC、ST、IL各自不同特点,讨论了使用结构化文本(ST)编写PLC程序应采用的策略和方法。分析了使用交流采样装置与变送器的策略。讨论了在水电厂现地进行LCU改造缩短工期的有效途径。

关键词:水电厂现地控制单元改造结构无人值班

经过多年努力,计算机监控系统在水电厂及其它领域的应用越来越广泛。对于水电厂来说,采用一套结构合理、功能完善、可靠性高、人机界面友好的计算机监控系统,是水电厂提高安全生产水平,实现“无人值班(关门运行)”的环节。非常可喜的是,经过国内同行们的努力,国内计算机监控技术的发展很快,已经接近或达到同类产品的国际先进水平。

随着近几年计算机硬件、软件的快速发展,国内计算机监控技术不断得到发展。本文作者参加了清江隔河岩水电厂计算机监控系统改造工程,现就该厂LCU改造的特点,改造中所采用的新技术及LCU新型结构,进行初步探索,谈一下个人的看法,不当之处,希望批评指正。

1.监控系统改造的目标

隔河岩水电厂原采用加拿大的计算机监控系统,已稳定运行多年,为该厂安全生产及创国内一流水电厂作出了应有的贡献。但随着国民经济的发展,对电力系统、对电厂的要求越来越高,向国际的一流水电厂的技术、管理水平看齐,创建国际一流水电厂,从而实现管理水平高、技术先进、人员进一步精练、关门运行的目标,势在必行。一方面,原有的系统功能已不能满足要求,另一方面备品备件订货越来越困难,而且价格非常高,对电厂的安全运行形成隐患。为此对老系统必须进行更新改造,以便为创国际一流水电厂打下坚实的基础。对于LCU,改造的方法是:现地设备仅保留原有的盘柜柜体、自动准同期装置和24V电源、照明等少量附件,其它全部拆除,取而代之的是新的LCU,采用施耐德公司Quantum系列PLC作为控制器。中国水利水电科学研究院自动化所提供了五套LCU,本文作者参加了LCU的研制、现场安装调试等改造工作,本文是对改造工作的总结和思考。

2.LCU改造的特点

2.1控制流程方式不同

原监控系统是加拿大CAE研制的,CAE的模式与国内的一贯做法有很大差异。比如,开机有九大步,停机也有九大步。对于常规水电厂的机组,而我们的一贯做法是五态转换,所谓五态即停机态、空转态、空载态、发电态、不定态(前四种状态中过渡状态称为不定态)。(对于有调相任务的机组,还有调相态;对于抽水蓄能机组,还有水泵态;但不在讨论的常规机组范围之内。)机组一定处于五种状态之中。机组的开机、停机、解列、解列后并网等操作,不过就是机组在的停机态、空转态、空载态、发电态四种状态间的转换。虽然两种表示方法实质是一致的,但习惯于五态转换的人,要熟悉开机、停机各九大步,需要一定的时间。考虑到电厂从运行人员到检修维护人员都谙熟这开、停机九大步这一因素,虽然编程与调试都需要付出较大的努力去适应,还是采用了原来的开、停机九大步形式,以方便电厂人员的运行与维护。

2.2使用结构化文本语言来编程

原有计算机监控系统的LCU的程序是使用文本化语言编写的,它的风格与C语言相类似。与机组开停机形式采用各九大步相类似,由于电厂维护人员熟悉文本化语言,要求全部采用文本化的编程语言编写LCU的程序。在使用可编程控制器(以下称为PLC)时,我们通常使用梯形图的语言。它的好处是编程易学、直观、与电气二次展开图极为相似,非常适合电厂人员掌握,可以使现场维护人员方便的进行对程序的维护。在隔河岩计算机监控系统LCU部分改造中,采用了施耐德(Shneider)公司的Quantum系列PLC,编程软件采用Concept2.2。该软件支持国际电工委员会IEEE1131的标准的全部五种语言,即:支持FBD(FunctionBlockDiagram功能块图)、SFC(SequentialFunctionChart顺序功能图)、LD(LaddarDiagram梯形图)、ST(StructuredText结构化文本)和IL(Instructionpst指令表)五种语言。前三种语言是图形方式,后两种是文本方式。由于指令表IL语言指令的特点,具有可读性差,指令简单,不直观,可移植能力差,非结构化文本(有JUMP指令),数据处理能力不强(无循环FOR语句),只能适合较小规模的控制。ST语言是一种结构化的文本语言。它与C语言很相似。它不仅具有丰富的逻辑处理能力,它还具有IF、CASE、FOR、WHILE、REPEAT、EXIT、EMPTY等语句,数据处理能力非常强,没有GOTO、JUMP或类似的指令。因此,它的移植性很好,有利于程序的标准化。它与FBD、LD、SFC相比,不够直观,与电气二次展开图相去较远。另外,它的不足之处是占用较多内存且扫描周期要长一些(均与FBD、LD、SFC相比)。上面提到了LD语言的一些优点,FBD图与电气二次的原理图更接近。FBD、SFC、LD都不具备IF、CASE、FOR、WHILE、REPEAT、EXIT、EMPTY等语句,数据处理能力不够强。根据我个人使用情况,比较可取的方法有:(1)全部使用ST;(2)使用ST与FBD相结合;(3)使用ST与LD相结合。(2)和(3)两种方法能够将两种语言的特点结合起来,是比较好的方式。因为用数据处理能力强的文本化语言处理数据,用直观性好的LD或FBD编制顺控流程,现场的技术人员能够比较容易接受、容易理解、容易接受。现场的技术人员最关心的是顺控流程。我个人比较倾向于(3)的方式。

但是对于熟悉使用C语言或类似C语言的其它文本化语言的工程技术人员来说,或者对于特别复杂的顺控流程用LD或FBD实现很困难的情况,使用结构化文本ST语言是一个明智的选择。隔河岩的情况就是这样,他们原来加拿大CAE计算机监控的LCU的全部流程是用类似C语言的文本化的语言编制的,他们的机组顺控流程也很复杂,因此电厂要求所有流程使用ST语言编制。这样,改造后的LCU的程序,与原来的程序风格上接近,电厂的技术人员比较容易理解和维护。实践证明,选择ST语言是正确的。

2.3PLC直接上网

经过多年探索和实践,计算机监控系统普遍采用分层、分布的系统结构,也就是按照被控设备分成单元,即LCU。现在较为普遍的LCU一般由工控机、控制器(PLC:用于数据采集和控制)、自动准同期装置、转速装置、变送器、电源等附件组成。工控机作为计算机监控系统内部网上的一个结点,各种数据经过工控机送到网上各个结点,控制命令经工控机下达到控制器等设备。因此工控机的可靠性显得非常重要。虽然工控机是工控产品,由于它的风扇、硬盘驱动器、软驱等旋转部件的存在,可靠性就有所降低。针对这种情况,人们把眼光纷纷投向以太网,考虑PLC的直接上网。现在国际上知名的几大厂家的PLC均能够实现直接上网,如施耐德公司全线的Quantum系列、Premium系列等、通用电气公司GE90-70系列、GE90-30系列、VersaMAX系列等、西门子公司的有关PLC、罗克韦尔PLC的有关系列控制器。

在隔河岩计算机监控改造工程中,采用了直接上网的形式。但它的`结构还是符合分层分布(单元)式的结构原则。这种结构是符合“无人值班(关门运行)”的目标的。

2.4冗余结构

双机热备冗余

现在PLC的可靠性是很高的,但为了把大型、特大型机组的可靠性提高到更高的水平,特别是满足隔河岩这种大型骨干电厂“无人值班(关门运行)”对LCU的要求,同时也利于维护(一台运行,另一台可处于编程状态),采用了双机(CPU)热备结构。双机热备的实现有两种放方式,一是硬件方式,一是软件方式。硬件方式如施耐德公司Quantum系列PLC双机热备、通用电气公司GE90-70系列双机热备等;软件方式通用电气公司GE90-30系列双机热备有一般硬件的方式性能比较好。但是不管那种方式,都要达到无扰切换。也就是切换的过程要保证控制连续进行、数据不丢失。这一点是非常重要的。

在隔河岩计算机监控改造工程中,采用了施耐德公司Quantum系列PLC双机热备结构。当主控CPU故障或电源失去时,自动切换到备用CPU,备用CPU自动升为主控CPU,实现无扰切换。当进行维护时,可以手动进行主、备单元的切换。这样,可以提高可靠性指标。

光纤以太网冗余

对于LCU来说,它与系统的其它结点的连接方式,或说组网方式,现在普遍采用以太网,而且采用光纤作为介质。单网的可靠性已经很高,但考虑其它不可预见的机械物理上的等因数,可以考虑采用双光纤以太网。

隔河岩计算机监控系统采用了双光纤以太网。从LCU(PLC)而言,它的双光纤以太网工作方式不需要切换,而且是同时工作(ALLINWORKING)的方式。这样,不需要切换,一旦一号网故障,二号网可以零时间切换过去。由此可以获得很高的性能。这是由Quantum系列PLC的以太网实现的功能。

与远程机箱的联结电缆冗余

一般情况,一个LCU单元需要几个扩展机箱。如隔河岩项目,它有五个扩展机箱。在Quantum系列PLC上,它有两种连接方式,一种是远程RIO(RemoteInput/Output)方式,一种是分布DIO(DistributedInput/Output)方式。隔河岩项目采用的是RIO方式,它的扩展机箱称为远程站(RemoteDrop)。

一般情况下,主机箱采用与扩展机箱采用单缆连接已经足够。但采用双缆可以获得更高的可靠性。如在龙羊峡水电厂,单机32万千瓦,PLC的主机箱在上游侧,其中一个远程站在下游侧。在该电站,采用双缆连接主机箱与该远程站,一跟从左侧走线,一跟从右侧走线,这样一旦一侧有火灾、机械损伤等不可预见性的因素,不影响系统的正常运行。

在隔河岩计算机监控改造工程中,也采用了双缆的结构。

输入冗余

一般来说,输入的冗余应该采用三取二的方法,即少数服从多数的方法。通用电气公司GE系列PLC有这样的硬件结构,从CPU、输入、输出都三重冗余,以满足可靠性极高的情形,如冶金领域的高炉。但是它的投资大,在水电行业实在没有必要。但是,对于少数重要的信号,如用于事故停机、紧急事故停机的信号、重要设备如出口断路器的状态信号有两路信号输入,就存在如何处理的问题。在隔河岩计算机监控改造工程中,就遇到这样的问题。处理的方法是采用安全倾向因子,在不同的状态、过程中,可以采用不同的安全倾向因子,这样用一对冗余信号加一组安全倾向因子,就可以得到在不同的状态、过程中一组信号。一个安全倾向因子可以是几个甚至更多个信号的逻辑运算结果。

5)输出冗余

对于部分重要设备,如灭磁开关、出口断路器,为保证其在任何情况下的高可靠性动作,需要对每一个这样的设备配置两个开出通道,即配置冗余的通道,已保证其可靠性。有些电厂的出口断路器。如隔河岩的,分闸就是两个线圈,正常工作线圈和后备线圈,任何一个线圈励磁,断路器都会分闸。实际上就是设备的冗余。国电公司在“无人值班(关门运行)征求意见稿”中有过这样的要求。

一般,冗余的通道动作策略有两种:

一种是采用两个冗余通道同时动作的策略;

另一种是采用在第一个通道动作失败后,冗余的第二通道再动做的策略。

显然同时动作不是很好,因为正常情况下,设备会正常动作。这种情况下,第二通道动作没有必要,可能造成第一通道动作失败后,第二冗余通道动作不能正常动作。

采用后一种办法较好。监视第一个通道动作,在一定时间内,状态没有反馈回来,第二通道动作。这样,第二通道几乎没有“表现的机会”,一旦让他表演,他会“准确而恰如其分地表演”。在隔河岩计算机监控改造工程中,就是采用这种方案,取得了比较理想的效果。

电源的冗余

电源的重要性不言而喻。再好的设备,不提供电源,什么都无从谈起。在隔河岩计算机监控改造工程中,采用了电源冗余技术。隔河岩电厂的主电源为DC110V,I/O电源为DC24V。在远程站中,采用两块电源模块相冗余,在CPU机箱采用单电源(每一个CPU机箱占用独立的底板)。电厂提供两路DC110V电源,一路DC110V电源提供给其中一个CPU机箱电源模块和远程站的一个电源模块,另一路DC110V电源提供给另一个CPU机箱电源和远程站的另一个电源模块。两路DC110V各通过DC/DC转换产生DC24V,两路DC24V之间形成冗余。正常情况下,两路DC110V都供电,两个CPU机箱一主一备正常工作,DC24V正常工作,远程站上的两块电源各承担该机箱一半负荷。当一路DC110V故障时,其中一个CPU机箱能够正常工作(当备用CPU机箱上电源失去时,没有什么操作,也没有什么影响。当主用CPU失去电源时,备用CPU无扰动切成主CPU),一路DC24V正常工作,远程站上的其中一块电源承担该机箱全部负荷。这样就实现了电源的冗余。

2.5交流采样与变送器

交流采样的使用越来越多,大有代替变送器的趋势。但是,现在对于交流采样的理解不是那么清楚。隔河岩计算机监控改造工程中,关于交流采样与变送器处理与使用是比较恰当的、合适的,是值得其它电站(厂)借鉴的。这里所说的合理与恰当,当然指的是交流量的处理,因为现在对于直流及非电量只能采用变送器进行采集处理。具体处理方法是:对于机组同期、机组有功功率、机组电压(无功功率)、导叶开限等实时性、可靠性要求高的控制环节,采用变送器。而采用交流采样装置采集发电机的三相电流、三相电压(相、线)、有功功率、无功功率、功率因数等电气参数。

2.6采用CableFast快速配线系统

按照常规的接线方式,各种I/O模块到盘柜端子需要配线。隔河岩水电厂机组单机容量大,考虑的较完善,因此I/O点数多。开关量输入有320点,开关量输出有128点,温度点数有64点,非电气模拟量输入有32点,模拟量输出8点。共有I/O模块25块,每个模块有40端子需要与端子现联,至少要有1000线需要接。但现场安装改造时间非常有限,必须采取效率更高的方法。采用施耐德的快速接线系统CableFast是一种好的解决方法。CableFast快速配线系统是施耐德公司的标准产品,它将Quantum接线端子与端子块预先用电缆连接好,端子块可以直接安装在DIN导轨上,外部接线可以直接接在端子块上,这样就减少了配线的工作量,节省了大量时间,是一种比较好的方式。

2.7精心设计认真准备

为了使现场的配线、改造的工作量最小,也为以后的维护方便,需要精心地进行设计。合理布局,合理配置。一般外部端子接线不要改变,这样就可以减少施工时间。另外,要进行充分的准备,各种配件、各种工具等,否则就会影响工期。在隔河岩现场改造过程中,我们较好解决了这个问题,使得现场的改造、装配工作有条不紊地进行,在保障工期地前提下,使装配地工艺操作原进口设备地工艺水平,得到电厂地好评。

3.结语

在清江隔河岩水电厂现地控制单元(LCU)改造中,在结构、技术路线、实现方法上都有所创新。主要体现在水电行业首次使用QUANTUMPLC直接上网(取消工控机),体现在采用了双机热备冗余、双网、部分I/O冗余及电源的冗余。

隔河岩水电厂的LCU尤其是机组LCUI/O点数多,是一般同规模机组的3到4倍。而且监控系统的改造要求高,特别是时间短。在不到三周的时间里,要进行现场安装、配线、调试,时间非常紧。经过与电厂等有关方面的积极配合,隔河岩水电厂计算机改造工程已基本完成。目前,设备运行良好,预期的目标基本实现,效果是好的。

篇12:电厂锅炉专工年终总结

电厂锅炉专工年终总结

xx年龙华阳光电厂锅炉车间认真落实厂部、生产科、安全科的工作要求,车间带领全体员工始终贯彻“安全第一,预防为主”的安全方针,在今年各种困难下车间结合实际情况,全面展开节能减排举措,同时加强现场文明生产、安全、思想、政治教育各项活动。下面就xx年锅炉车间工作做简要汇报;

一、业务、软件、思想素质方面;

车间在xx年以技术、安规考试和安全例会为契机、认真考核落实,加强车间员工在技术和业务的学习,由其在煤气知识的学习上做了更多的工作,车间同时注重提高每个员工的安全意识,并认真落实贯彻“两票三制”和“两会一活动”使车间各项工作不仅在技术方面有很大的进展,在安全方面也有良好的改观,在软件方面也有新的`转变,为锅炉车间安全工作打下良好的基础。

二、机组检修情况;

xx年车间根据厂部的安排,结合机组的大小修进行了大量的检修工作,并圆满地完成了检修任务,车间脏活累活自己组织完成、为检修工作的顺利开展打下良好的基础。

1、制粉系统处理了漏油漏粉、大瓦来油不畅、细分器水平管道积粉,同时也对#1、#2、#5、#6磨机钢球进行筛选,提高了制粉出力,降低制粉电耗,提高发电厂经济效益。#2、#3粉仓彻底清理解决了给粉机不来粉,为锅炉安全运行打下良好的基础。

2、炉本体,由于各种原因致使汽水系统跑,冒,滴,漏严重,热损失较大,车间对三台炉的过热器疏水和定排门,汽水管道阀门进行彻底更换,从而大大减少汽水热损失。同时对过热器,水冷壁,省煤器,预热器受热面清灰,降低了排烟热损失。

3、高低压转机检修,消除了各部漏油缺油运行,严重振动的隐患。

4、除尘对#!、#2、#3检修更换瓷轴等,同时也对振动进行检修整改,使除尘效果明显,减少环境污染。

5、其他方面车间组织人员做了防火、防冻、防腐等工作解决了很多实际问题,为机组的安全运行提供了保证。

三、煤气工程取得良好的成绩;

今年公司为了解决电厂目前的亏损局面,为电厂生存发展提供强有力的平台,公司领导出谋划策实施#1炉煤气技改工程,十月份顺利投运,从而大节约了生产成本,实现了电厂的扭亏为盈,也是响应国家环保政策,提倡节能减排,实现资源综合利用有力体现。

四、存在的问题;

1、六套制粉系统的管道阀门磨损严重。

2、除尘电路部分及除尘轴套老化除尘效果不佳。

3、燃油中水分太大,油管道腐蚀严重。

五、回顾xx年工作,取得的成绩与厂部领导和车间全体工努力分不开,车间在取得成绩的同时也有工作上的不足,今后应该注意和改进。

1、加强员工的培训工作和现场管理。

2、加强设备管理消除跑、冒、滴、漏现象。

3、加强劳动纪律,确保安全生产。

4、加强报表分析,掌握参数变化要求运行人员定参数运行,预防习惯性违章操作和误操作。

5、加强安全管理,始终树立“安全第一,预防为主”的方针,争取全年安全无事故,保证设备安全,健康运行。

篇13:电厂锅炉工作学习总结

电厂锅炉工作学习总结

锅炉学习总结

电厂:路绪伟

时间如梭,不知不觉在锅炉岗位上已经学习快三个月了,在这三个月里,我每天睡觉前都在问自己,今天我到底学到了多少东西,真正学会了多少了,掌握了多少了。我真的一天都不敢懈怠,一开始的时候范工就给我说,“人有压力才会有动力”。也许是和压力有缘,外面的锅炉时时刻刻要承受这巨大的压力,而我们呢,从事锅炉行业的,自然也得有压力才能把工作干好,才能把知识学牢固。一知半解不是学习,不懂装董更是得笑话层出不穷,只要学就得学好。

刚开始接触锅炉自然有些生疏,随着时间的推移,我对锅炉的认识逐渐加深,从以前是锅炉的门外汉,到慢慢的尝试着把从学校学到的知识运用到中去,这中间是一个摸索的过程,有时候对不理解的地方硬是死记硬背下来,等后来慢慢的在时间中用到了,才猛然回想,哦,原来是这么回事啊,问题也豁然开朗。例如,刚开始听他们说点火用火把点,很好奇,也很奇怪,为什么这么大的锅炉要用火把去点?后来才知道,那只是开玩笑。真正的点火是不用火把的,用的是向长矛似的油枪,当油泵产生巨大的压力时,油便像一条长蛇一样喷到炉膛里,熊熊燃烧起来...

循环流化床锅炉,英文名称circulating fluidized bed boiler,它是通过将烟灰用旋风分离器从炉膛里不断分离出来再次进入炉膛燃烧,从而提高了燃烧效率,节省了成本。我们电厂的锅炉有两台75t/h和一台130t/h的循环流化床锅炉,担负着几乎全厂的供汽,供热,可谓责任重大。记得崔总说过:荣誉与责任并存。虽然“烧锅炉”有些辛苦,但是因为拥有一份责任背后沉甸甸的荣誉,我们电厂的员工从来没有一句埋怨的话和丝毫懈怠的情绪。

李工是锅炉工段的工段长,也是我的工段长。从一开始我学习锅炉,李工就努力帮我尽快熟悉岗位,为了让我学的快,李工亲自带我将整个锅炉熟悉了一遍,从煤厂到给煤机,再到炉膛,汽包,凡是能看到的设备都一一指给我看,凡是看不到的设备都给我精心讲解。李工的眼睛从来都是红红的,这我从一开始就注意到了,经过一段时间的相处,我逐渐明白了,李工是一个非常尽职尽责的好工段长,每次点炉都有他的身影,每一次维修都有他轮大椎的风景,每一次劳动班都有他忙前忙后...李工的说话也非常幽默,每次都能把人逗乐,在紧张的工作之余,给人们带来欢乐的慰藉。

我跟李工学了不少的知识,经过这三个月的学习,基本上把锅炉的基本知识掌握。从锅炉一开始的安装完毕后的煮炉,到最后的正常运行,这中间经过的步骤,有了大体的了解。锅炉安装后要经过一次烘炉,就是利用高温烟气将里面的浇筑料烘干,蓓干,具体没有见过,听说开始的时候他们抱木头烘炉的故事。利用煮炉,通过往水里加入一定量的碱,将锅炉管道里面的铁锈或者杂质除去,再就是点炉升压并炉一系列过程,将炉子点起来,如果新安装的蒸汽灌倒还得吹管,也就是将管道里面的'焊渣,铁屑什么之类的东西通过高压蒸汽吹走,以保证蒸汽的品质。

除了正常的运行之外,我也经历了几次点炉和停炉以及维修的事情。通过这些工作让我从工段长和同事身上学到不少的知识。当遇到问题时一定要保持一颗沉稳的心,切忌手忙脚乱。点炉前有许许多多的准备工作要做,检查各仪表是否正常,检查各个阀门的安全性,还要检查油箱的油位以及各风机电机,给煤机设备,dcs的仪表等设备是否正常,等等,一项都不能省略,所有检查完毕后,开始作硫化试验,并将硫化试验的结果详细记录,作为以后流化的依据。先通引风机,再开一次风机,等待炉温升到450度左右开始给煤,等到床温继续升高到900度时,将二次风机开启,打开快速风门...严格按照规程一步一步的做,然后就是升压,将空气门关闭,汽包压力升高到工作温度和压力即3.43mpa,450度时,开始并炉...所有这些过程进行下来大约得5-7个小时,如果中间顺利可能会节省一些时间,一般的来说,夏天时间会短一些,冬天由于温差较大,可能会将时间稍微拉长,减少因为温差对锅炉产生的应力造成的损坏。大修的时候,是在秋天,虽然外面温不高,然而炉膛的温度并不饶人,穿着汗衫,还能让你出汗。也就是那次让我看到了炉膛里面的结构以及水冷壁的样子,还有小小的风帽,轮锤敲打的声音,工段长不知疲倦的劳作,电厂同事的工作精神...这一切都是那么真切,让我深深感动...

时光如箭,来公司已经半年多了,转眼间又到了新的一年,在过去的一年里,厂领导给了我悉心的指导,好心同事帮我熟悉了设备,手把手的将操作技术交给我,在新的一年里,我唯有用一颗感恩的心,将工作做好,将知识学好,用丰硕的成绩来汇报给他们。

篇14:电厂锅炉专工年度工作总结

20xx年,本部门在安监部领导的指导下,制订了安全目标和实现安全目标的措施,队与班组、班组与个人签订了安全目标责任书,加大了反违章管理力度,以机组小修为契机,以防人身伤害治理工作为重点,认真开展了锅炉专业安全对标管理、春季安全大检查、工作票互查、消防设施专项检查、特种设备专项检查、安全管理评估及安全技能认证、防汛、迎峰渡夏、隐患排查治理等各项工作,加强了安全教育培训工作,对工作票三种人进行了培训考试工作,对安全、起重、电动工器具进行了定期检验,对各类安全活动查出的问题认真进行了整改。加强了安全教育培训工,注重反违章管理工作,强化责任意识,大大提升了安全管理水准,稳定了安全生产局面,现将工作开展情况总结如下:狠抓安全管理,确保完成年度重点工作。

围绕20xx年重点工作,继续开展了反违章治理年活动,开展了工作票互查工作,继续开展常规性安全例行工作,加强了职工的安全技能培训,加大了职工遵章守纪安全监督力度,强化职工牢固树立“违章就是事故”的思想,狠抓安全责任制的落实,把安全生产责任制落到实处,每位员工到位到责,在安全生产管理上马虎、不懈怠。充分利用春检、特种设备专项检查等各类安全检查活动,全面排查安全生产存在的隐患和薄弱环节,对查出的问题积极进行整改,特别对系统内几起人身伤亡事故通报贯彻落实到每一位职工,制定针对性强的相应预防措施。对现场比较危险的栏杆步道在醒目位置增加了安全警示牌,提高本质安全化标准,在加强治理作业性违章的同时,强化了现场装置性违章的整改力度,对检查发现的装置。

性违章查出一条,整改一条,按照集团公司作业环境本质安全化标准进行检查治理。对各类违章均按“四不放过”的原则进行处理,违章原因没查清不放过,责任人员没处理不放过,整改措施没落实不放过,有关人员没受到教育不放过。开展了安全性评价自查评、迎峰度夏准备和防汛检查等各项重点工作,开展了安全生产月活动,开展了秋季安全大检查活动,开展了特种设备、电动葫芦等各类专项检查活动制定和完善了各项安全制度、检查措施、整改计划;严格执行“两票三制”,对新的两票管理标准进行了宣贯培训,对检修项目积极进行安全危险点分析,落实好各项安全技术措施,特别做好防人身事故工作,吸取系统内事故通报教训,举一反三,就系统内近期发生的人身伤亡事故进行了大讨论,目的是提高我们职工自己的防范能力,安全责任心,重点抓好防触电、防高空坠落、防起重作业伤害、防特种设备伤害措施的落实;针对今年脱销项目的施工、xx炉扩大性小修、xx炉大修等重点工作,加强了对外包工程安全管理,加大了临时工、外包工安全知识培训力度,严格实行安全上岗合格证制度,坚决杜绝无证上岗。

安安全全的完成了xx机组扩大性小修任务、创一流保星级企业工作,使脱销等外包项目施工安全稳妥进行。在0炉大修过程中坚决按照精细化大修管理标准去做,深刻领会精细化大修管理内涵,吃透精细化大修内涵,严格标准,提高安全管理水平,提前制定编写了本部门精细化大修组织措施,大修前组织编写、修订了标准项目安全措施,重大项目安全控制程序、重要项目起吊方案等措施,编写、审核外包项目施工方案,施工安全措施、组织措施等。提前制作了安全信息牌、技改项目作业信息牌。超前预测,提前做好了精细化大修所必须具备的安全设施,特别是针对以往大修临时电源布置凌乱的问题,制作了架空布置所用的挂钩,在现场实施中规范布置,改变了以往电线满地拉、带子遍地是的场面,成为了一道亮丽的风景线。0炉大修技改项目多外包队伍多,给大修安全管理到来了很大的难度,从大修开始几乎天天有外来人员培训,针对这种情况,打破常规,时常加班加点进行培训,截至目前不完全统计已经培训147批次,1094人。加强了现场监督检查工作,锅炉设备区域不同于其他单位,整个锅炉区域从炉后脱硫到锅炉房内,从零米到炉顶时时处处都有设备,都要到位到责,发现问题及时纠正疏导,安全管理工作没有终点,没有阶段,没有成绩可言,只有扎扎实实,不搞虚的。要始终有一种压力感,既要管好自己的职工不出问题,更要管好外来施工人员,难度可想而知。今年的大修现场的各种设备设施,临时电源的使用,电、气焊的使用,高处作业的防护、文明施工程度等都有显著提高,基本做到了有条不紊,忙而不乱,加强班组的安全管理和安全教育,坚持不安全不工作“以人为本”的思想,注重了安全措施的落实,工作开始前首先做好安全措施,必须保证人身安全不受威胁。认真贯彻落实各类通报精神,结合开展的各类活动,学习各类事故安例,汲取事故教训,全面提高本部门职工员的安全意识,杜绝类似事故发生。确保职工安安全全工作,快快乐乐生活。安全教育培训情况。

根据年初制定的安全工作计划和安全培训计划,组织对工作票签发人、工作票负责人、动火执行人进行了培训考试,大修前进行了安全规程考试。全员参加了技能认证考试,组织进行了华电集团安全工作规程培训考试,

华电集团本质安全化管理标准学习考试,参加了厂组织的各类抽考,对各类事故通报、安全通报,上级安全文件,及时进行了贯彻、学习、培训、落实,提高了职工安全技能水平。对今年新进大学生进行了安全培训。对应急预案进行了培训学习。存在的问题和建议职工的安全意识虽然有了很大提高,还能发现较多现场作业性违章、装置性违章等,有的职工自我防护意识不强,不在乎,思想上引不起重视,例如个别职工工作时放松了对自己的要求和约束,在思想上存在大意和侥幸心理,高处作业不扎安全带;吸取事故教训不彻底,现场临时电源使用不规范,说明我们在安全管理还存在许多漏洞,职工还没有从根本上真正实现“要我安全”到“我要安全”的转变,今后我们要继续加强职工的安全教育,严格贯彻“科学发展安全发展”的安全月主题,强化安全监督,落实安全生产责任制,做好安全培训工作。加强生产现场的安全自控和安全检查,发现违章及时制止和处罚,把事故隐患提前消灭在萌芽状态,减少事故的发生。

今后的努力方向安全工作放首位,确保全年安全生产目标的实现,紧紧围绕脱硝改造、xx机组大修工作主线,抓好各类安全生产工作,以点带面,克服安全生产中存在的薄弱环节,查找不足,制定措施,落实整改。重点抓好脱销施工安全,加强现场施工安全监督,及时发现问题,纠正问题,确保安全、质量、文明施工。抓好0机组大修安全管理工作,执行好大修全过程安全管理程序,做到职工现场工作不违章,做好个人安全防护工作,做好现场各个工作面的安全防护措施,力争以零违章完成大修工作。进一步加强外包工程的安全管理工作,进一步完善安全培训工作,现场安全技术交底工作。不培训、无交底、无安全上岗证不让其进入现场。遏制外来人员不安全事件的发生。加强职工遵章守纪教育,进一步加大反违章力度,对发生的问题,按照四不放过要求严肃对待,真正做到岗位无隐患,人员不违章。确保人身、设备安全。充分利用各种安全检查活动载体,使用好秋检、冬季安全培训活动工具,继续大力推进安全管理对标、安全管理评估和安全技能认证工作,彻底治理设备隐患,保证机组的安全稳定运行。继续培养职工文明生产与安全生产同样重要的认识,进一步加强对现场文明生产的治理,提升设备治理效果。认真吸取事故通报不安全事件教训,狠抓不安全事件原因分析和整改落实,杜绝同类不安全事件重复发生。加强对现场使用的脚手架的验收管理,严格按照标准验收,不合格的架子不验收,不验收的架子不使用,各级人员不签字的架子不能用。确保人员安全。

篇15:电厂锅炉专工年度工作总结

提高供暖质量事关百姓切身利益、事关社会稳定、和谐。供暖办本着“强化监管,重在指导,一切有利于提高供暖质量的原则”,对城镇供暖面积超过2万平方米的十一家供暖企业进行了资质审查,提出科学的整改方案,督促企业未雨绸缪,早动手、早准备,零距离指导、无条件服务。在县政府的正确领导和支持下,在企业的积极配合下,供暖工作有了良好的发展态势,群众反映供暖效果较好。

一、供暖工作进展情况

自二〇xx年四月份以来,供暖企业在供暖办的指导和督促下,按照整改计划认真开展设备更新改造、锅炉检修、管线打压、管网改造等工作,各供暖企业克服资金短缺,煤价、电价上涨等不利因素,想方设法多方筹集资金,今年总投资800万元,历时6个月,供暖准备工作成效显著,为今冬正常供暖奠定了良好的物质基础。

针对上个供暖期个别企业出现的问题,供暖办严格监管、督促、指导供暖企业对锅炉及附属设备认真进行维修和保养,对供暖效果反映不好的管网,彻底改造。

1、锅炉及附属设备改造

十一家供暖企业共投资400万元,对锅炉及附属设备进行维修改造,为今冬正常供暖打下了坚实的基础。

2、外管网更新改造

外管网改造按计划全部完成,达11,500延长米,投资20xx年末,已接待来电、来访、来信400多人次,上访的主要原因是一栋楼有几户没交取暖费而没供暖;供暖不及时;反映供暖温度不达标的等。这些上访问题都妥善得到解决,让群众满意、高兴而归。

以上这些成绩的取得,是县委、县政府执政为民、高度重视的结果,是各供暖企业以大局为重,以百姓冷暖为念、不懈努力的结果。

二、供暖工作存在的问题

1、个别供暖企业未按供暖办的要求对管线全部打压,存在个别管网漏水的隐患。

2、部分居民楼用户管道改造无专业技术人员,盲目改造影响供暖整体效果,并且二次改造浪费人力物力。

3、个别私营企业无视用户的利益,由于自己经营不力,造成连年亏损,而将这部分损失转嫁给用户,动辄以不供暖相要挟,即使供暖也是晚供暖早停暖,或者在供暖中偷工减料,达不到供暖质量。

4、个别私营企业主采用跑马圈地的方式,把摊子做大,买下很多的小供暖点,一旦设备、管网老化,无力供暖,就会以赔钱为由,不给用户供暖,并以此要挟政府,甚至将包袱甩给政府。最终会导致许多用户无法取暖,会直接影响社会的和谐稳定。

5、随着改制,一些企业的破产,导致原来联网的用户无法正常采暖。如种子公司供暖点、外贸服装厂供暖点。

6、一些单位的动迁,导致原来依靠其供暖的用户无法取暖。如看守所供暖点、供电局供暖点。

三、下一步工作打算

1、进一步增强做好供暖工作的紧迫感、责任感,坚持不懈抓供暖,强化监管保供暖,督促、指导企业顺利完成今冬供暖工作。

2、继续搞好跟踪服务,协调帮助供暖企业克服困难,确保今冬供暖万无一失。

3、强化宣传,营造氛围,形成企业及主管部门凝心聚力保供暖、社会支持供暖事业的良好局面,使人人都能把供暖事业当作自已的事来办。

4、加大监管力度,履行执法职能。

供暖办依据《岫岩满族自治县供暖管理实施细则》,对供暖企业加大监管力度,对供暖不及时,供暖温度达不到要求以及擅自提前停止供暖等违法行为将依法制裁;对采暖用户私接乱改、盗用供暖设施循环热水等影响供暖效果的不法行为,将依法对其进行相应的处罚。

群众利益无小事,做好供暖工作更是关系群众切身利益的一件大事。供暖办将不遗余力、不辱使命,全力以赴抓好供暖工作,让百姓温暖过冬。

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